2012年4月29日16時40分,在鑄造車間精心組織下,沈機集團昆明機床股份有限公司有史以來單件最大澆注噸位鑄件(85t)——TK26-2001D-011立柱(10米)澆注成功。該鑄件從組織生產到順利完成澆注共用時一個月時間,在創(chuàng)造單件澆注噸位記錄的同時,也創(chuàng)造了車間組織生產重大鑄件最短時間記錄。
該鑄件在組織生產的每一個環(huán)節(jié),對鑄造車間而言都是前所未有的挑戰(zhàn),為此,公司領導對鑄造車間工作提供了有力的支持:協(xié)調后勤保障部對所使用的各種設備進行了一次全面檢查,確保熔煉及澆注過程中各設備正常運轉;安排物流中心依照熔爐要求,及時將各種原輔材料按質、按量準備到位,為鑄造工作提供了有力保障。車間成立專項組,針對每一個環(huán)節(jié)都組織骨干員工仔細分析、精心準備,重點考慮澆注過程中防爆、防漏、防脹、防抬,確定壓鐵碼放至180噸,確保澆注過程安全可靠,鑄件質量達標。工藝組用時一周便將工藝方案制作完成,為制作零件提供了有力的前期保證;木模車間組織以黨員為核心的突擊小組,調派車間優(yōu)秀木模工進行木模制作,小組成員為了能在最短時間完成任務,放棄節(jié)假日休息,每天加班加點制作木模,經過三周的連續(xù)奮戰(zhàn),在計劃時間內順利交付木模到下工序;造型工段多次組織各工序負責人召開碰頭協(xié)調會,由專人對造型、配箱等工序進行全程監(jiān)控,最終用時一周時間,順利完成砂型制作及配箱;熔爐工段也為澆注做足了功夫,對原輔材料精挑細選,對各種熔煉澆注設備仔細檢查、修理,多次演練澆注過程,最終使?jié)沧⑦^程得以順利完成。鑄件開箱初步清砂后,從外觀來看,整改鑄件外觀質量非常好,沒有明顯的漲箱、裂紋以及其他鑄造缺陷,之前為防止脹箱、抬箱、漏箱所采取的各種措施也發(fā)揮了其應有的作用,鑄件生產最難的環(huán)節(jié)已經攻克。
這次破紀錄的成功澆注,為公司制作超大型鑄件奠定了堅實的基礎、積累了寶貴的經驗。