1生產(chǎn)條件和方法
1.1熔煉設備
熔煉設備為1.5t無芯酸性工頻爐和2t無芯酸性中頻爐。
1.2原材料
原材料選擇見1和2,新生鐵牌號為Q10或Q12,廢鋼為工廠廢舊料,稀土鎂球化劑為德陽金羊稀土廠生產(chǎn)的HT-2型。
1.3生產(chǎn)方法
1.3.1原鐵液成分控制
原鐵液成分控制見3。
1.3.2變質(zhì)、孕育處理方法
利用REMgSiFe、SiCa、TiFe作為復合變質(zhì)劑,應用球化和反球化元素相互制約,可在較寬的w(RE殘)和w(Mg殘)范圍內(nèi)穩(wěn)定地獲得蠕鐵;采用堤壩包沖入法處理,將REMgSiFe、SiCa置于包底,上覆蓋SiFe粉、Cu板、冰晶石粉;鐵液熔清取樣進行爐前化學成分分析,再向爐內(nèi)加入適量的TiFe,待鐵液達到1430~1480℃(熱電偶測溫),出所需鐵液量的2/3沖入堤壩包另一側(cè),充分反應后(反應時間視鐵液量的多少控制在1~4min),加入足夠量(0.8%~1.2%)的孕育SiFe(細化共晶團和石墨,增加其數(shù)量,消除白口組織),再沖入剩余鐵液量的1/3,用珍珠巖聚渣和覆蓋,充分攪拌均勻,然后取樣進行三角試片斷口檢查和快速金相分析。
2爐前控制技術
2.1變質(zhì)劑加入量與w(S)的關系
生產(chǎn)中根據(jù)原鐵液w(S)調(diào)整變質(zhì)劑加入量,見4.在固定Ti和SiCa加入條件下,其REMg球化劑加入量與原鐵液w(S)的線形關系見1.
2.2復合系數(shù)的控制
據(jù)資料[2]介紹,用REMgTi處理蠕鐵時,可獲得蠕鐵的復合系數(shù)K 2{K 2=K 1/[w(Mg殘)+1/3w(RE殘)},式中K 1=4.4w(Ti),w(Mg殘)和w(RE殘)的范圍是11%~26%,同時要求w(Ti)=0.12%~0.20%,[w(Mg殘)+1/3w(RE殘)]=0.015%~0.040%。對于采用高REMg(相對于其它單位)作變質(zhì)劑,在w(S)=0.02%~0.05%,w(Ti)≤0.15%(據(jù)資料介紹:過量的w(Ti)會使鐵液變得粘稠,造成大量皮下氣孔,白口傾向急劇增加,使鑄件生成大量硬質(zhì)點)條件下,我們經(jīng)過大量試驗得出結果得蠕鐵,小于下限獲得球鐵,大于上限獲得灰鐵,見2.
?、跉埩袅浚踳(Mg殘)+1/3w(RE殘)]為0.015%~0.028%范圍內(nèi)獲得蠕鐵,高于上限獲得球鐵,低于下限獲得灰鐵,見3.
③w(Ti)≤0.06%時,復合系數(shù)K2無規(guī)律,蠕鐵不易穩(wěn)定控制。
?、?.15%≤w(Ti)≤0.20%,w(S)≤0.02%或w(S)≥0.05%時,其規(guī)律符合上述資料介紹。
2.3爐前金相組織控制
蠕鐵鐵液在澆注之前,分別取標準三角試塊進行經(jīng)驗判斷和取φ12×30的圓棒樣進行金相檢驗,以確定澆包內(nèi)的鐵液是否需要進行調(diào)整或回爐重新處理。隨機抽取183爐鐵液的爐前試樣與同包Y形試樣(按規(guī)定澆注)蠕化率比較的結果如5。
從表中可以看出:由于受試樣尺寸大?。ɡ鋮s速度不同)和澆注時間前后(蠕化衰退)的影響,蠕鐵Y形試樣與爐前樣的蠕化率有較大差距,蠕化率相差在30%~55%之間的占統(tǒng)計數(shù)的86.9%,要想達到Y形試樣蠕化率合格(VG≥50%),爐前蠕化率控制在20%~45%之間較為理想,這就達到了事前(鑄件澆注前)控制的目的。
2.4試樣的選擇隨機抽取3爐鐵液按照GB9439-88(灰鑄鐵分級標準)和GB1348-88(球墨鑄鐵標準)標準的規(guī)定,分別澆注φ30試樣和Y形試樣(同包鐵液澆注)進行力學性能和金相組織比較,見6.
由6可知,φ30試樣比Y形試樣強度、硬度偏高,而塑性差別不大,鑒于Y形試樣更接近于實物凝固條件,采用Y形試樣更合理一些。
2.5鑄件實物控制
分別從用同一包鐵液于澆注后期同時澆注的單鑄Y形試樣、在240氣缸蓋上端的附鑄Y形試樣和在該只240氣缸蓋上本體取樣進行力學性能和金相組織比較,其結果見7。
從比較可知,附鑄試樣、單鑄試樣以及實物本體之間有微小差別,但仍屬可控范圍。
在240氣缸蓋解剖中,分別在同一只氣缸蓋的上(厚壁)、中(薄壁)、下(中等壁厚)取樣進行金相分析(從已解剖分析的86只中隨機抽取10只),見8.
由表可知:不同壁厚處金相組織差距較小,但當蠕化率較高時(VG≥95%),蠕鐵由于受斷面敏感性的影響,石墨形態(tài)處于臨界狀態(tài),在個別位置發(fā)生了蠕化衰退現(xiàn)象,出現(xiàn)了珊瑚狀石墨,因此,生產(chǎn)中蠕化率不宜控制過高,VG≤85%為宜。
為使鑄件質(zhì)量合格,在240氣缸蓋的上端面附鑄φ25×30的金相試樣,用作氣缸蓋的實物檢查。
對同包鐵液澆注的第1只和最后1只(澆注時間相距8min)缸蓋的附鑄金相試樣與Y型單注試樣(與第1只澆注時間相距7min)的蠕化率差別進行統(tǒng)計分析,1076只240氣缸蓋的蠕化率統(tǒng)計如9所示。
由此表可知:蠕鐵Y形試樣與實物金相試樣的蠕化率差別在10%~20%之間為絕大多數(shù),占83%。
根據(jù)Y形試樣就可預知蠕鐵實物的蠕化率水平,加上前后兩只缸蓋的附鑄金相檢驗,徹底達到事后把關的目的。從1998年8月份實行實物金相分析至今,還從未出現(xiàn)一只240氣缸蓋因?qū)嵨锝鹣喈惓6魅胂碌拦ば虻那闆r。
3蠕鐵的凝固規(guī)律探討
3.1變質(zhì)劑加入量對組織及性能的影響
由于REMgSiFe球化劑、SiCa、TiFe復合變質(zhì)劑加入量的變化,鐵液中石墨形態(tài)發(fā)生了根本變化。隨著REMgSiFe球化劑、SiCa加入量的不斷增加(TiFe加入量逐漸減少),石墨形態(tài)由細片狀逐漸變?yōu)槎檀制瑺?,進而變?yōu)槿湎x狀和圓球狀,鑄件的抗拉強度和硬度(HB值)隨之增加,其變化曲線見4的a、b.
3.2蠕鐵的斷面敏感性
蠕鐵鑄件的組織和性能不僅決定于其化學成分和變質(zhì)處理效果,而且鑄件凝固時冷卻速度的大小直接影響著鑄件的組織和性能,為此采用5所示的階梯試塊摸索斷面(冷卻速度大?。θ滂F的組織和性能的影響。澆注兩爐,每爐取10個試樣,分析結果見10。
由表可知,蠕鐵的斷面敏感性是客觀存在的,但蠕化率偏差不大,仍遵循一定規(guī)律,壁厚差別不是特別大的零件(壁厚差特別大時,在厚壁處附鑄相應金相試樣檢測組織變化)用蠕鐵生產(chǎn)達到和滿足使用條件要求是完全可行的。
3.3蠕鐵的衰退特點
分別取兩爐進行了衰退試驗[第一爐原鐵液w(S)0.028%,第二爐原鐵液w(S)0.032%],出鐵量600kg,處理完后澆第一組Y形試樣,在澆包內(nèi)每隔5min澆注一塊試樣,進行力學性能和金相檢驗,結果見11,金相組織衰退變化如6所示。
從表可以看出:30min內(nèi)復合系數(shù)K 2變化不大[w(Mg殘)+1/3w(RE殘)]衰退10%,蠕化率僅衰退10%,生產(chǎn)中可利用爐前金相檢驗和控制澆注時間保證后期蠕鐵組織合格。
3.4呋喃樹脂砂蠕鐵鑄件的控制
用呋喃樹脂砂澆注蠕鐵鑄件時,由于樹脂砂中的固化劑含有大量的硫化物,這些硫化物進入鐵液,使鑄件局部鐵液返S,同時由于樹脂砂發(fā)氣量較大,澆注時容易引起嗆火,當蠕鐵蠕化率較高時,會造成蠕鐵石墨形態(tài)衰變,造成實物組織變異,影響鑄件使用性能??刂频霓k法是:用涂料均勻涂涮鑄型表面,最好采用防滲S涂料,蠕鐵件的的蠕化率控制不宜太高(VG≤85%為宜),加強樹脂砂鑄件的排氣,在樹脂(樹脂酸鹽的提取)砂鑄件的厚大處設金相檢測試樣。
4結論
?。?)變質(zhì)劑加入量應根據(jù)原鐵液w(S)的高低進行調(diào)整,呈線性增長關系。
?。?)當原鐵液w(S)為0.02%~0.05%,w(Ti)0.06%~0.15%時,采用REMgSiFe+TiFe復合變質(zhì)劑穩(wěn)定獲得蠕鐵的復合系數(shù)K 2=13~31,[w(Mg殘)+1/3w(RE殘)]為0.015%~0.028%;而當w(S)≤0.02%或w(S)≥0.05%,0.15%≤w(Ti)≥0.20%時,穩(wěn)定獲得蠕鐵的復合系數(shù)K 2=11~26,[w(Mg殘)+1/3w(RE殘)]為0.020%~0.036%;若w(Ti)≤0.06%時,復合系數(shù)K 2無規(guī)律。
?。?)蠕鐵Y形試樣與爐前試樣的蠕化率相差30%~55%,爐前金相蠕化率控制在20%~45%之間可獲得合格的蠕鐵鑄件。
?。?)蠕鐵鐵液在不同壁厚凝固的金相組織有所區(qū)別,但差距能控制在使用要求范圍內(nèi),但當蠕化率≥95%或采用呋喃樹脂砂型澆注蠕鐵鑄件時,蠕鐵的組織在厚壁處不易保證,故蠕鐵件的蠕化率不宜控制過高,普通砂型件宜低于95%,樹脂砂鑄件低于85%為宜。
?。?)變質(zhì)劑加入后,鑄鐵件的組織和性能有較大改變。石墨形態(tài)由細片狀逐漸過度為短粗狀,進而變?yōu)槿湎x狀和圓球狀,強度和硬度均有一定程度的提高,但變質(zhì)劑加入量過高,強度和硬度反而下降。
?。?)蠕鐵的力學性能和金相組織的變化(衰退)在30min之內(nèi)變化不大,超過該時間蠕鐵組織不易控制,蠕鐵鐵液的試樣宜采用Y形試樣。
?。?)蠕鐵Y形試樣的力學性能和金相組織與實物基本相符,為嚴格控制可采用實物附注金相試樣,附注試樣與Y形試樣之間的蠕化率差別在10%~20%之間。
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