今年以來,氧化鋁市場持續(xù)疲軟,生產(chǎn)氧化鋁所需原燃物料煤、液堿、電價格持續(xù)攀升,整個行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢不容樂觀。面對嚴(yán)峻的形勢,廣西華銀鋁業(yè)有限公司盡管有著先天的軟肋,但通過自身不斷挖潛增效、強化管理、技術(shù)創(chuàng)新,走出了一條新的降本增效之路。在企業(yè)的發(fā)展過程中,廣西華銀鋁業(yè)逐漸形成了“干、管、省”的企業(yè)文化理念,強調(diào)通過實干、苦干加巧干,干出成果;從細(xì)節(jié)抓起,管理到位,關(guān)注重點,做到管理有創(chuàng)新有效果;從節(jié)省中來贏出效益。通過踐行這一理念,以減少浪費、提高效益為核心,加大管理、技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新力度,在全公司范圍內(nèi)深入開展查漏堵漏、降本增效活動,今年一季度,企業(yè)累計生產(chǎn)氧化鋁45.28萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入10.6億元,上繳稅費1.05億元,實現(xiàn)利潤1200多萬元,企業(yè)生存空間得到了提升。
抓課題 保生存 求發(fā)展
在非常時期,該公司無法左右氧化鋁市場的銷售價格,因此面臨著兩個選擇:一是維持現(xiàn)狀,產(chǎn)品成本居高不下,沒有市場競爭力,企業(yè)虧損,最后難以生存;二是降本增效,目光向內(nèi),從企業(yè)內(nèi)部挖潛,使產(chǎn)品成本在行業(yè)內(nèi)具有競爭力,企業(yè)得以生存、發(fā)展。以黨委書記、總經(jīng)理甘國耀為首的華銀鋁業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子清醒認(rèn)識到,作為大型國有股份制企業(yè),穩(wěn)定員工隊伍和員工思想至關(guān)重要,只有上下齊心協(xié)力,心往一處想,勁往一處使,才能走出困境。面對嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,該公司充分發(fā)揮黨紀(jì)工團(tuán)在企業(yè)發(fā)展中的作用。圍繞查漏堵漏、降本增效,結(jié)合黨群組織的性質(zhì)、特點,安排攻關(guān)項目。該公司黨委負(fù)責(zé)抓提高氧化鋁溶出率這一課題;紀(jì)委負(fù)責(zé)抓進(jìn)廠大宗原材料、備品備件、工程項目的效能監(jiān)察,從源頭查、堵漏洞;工會以降低煤氣無煙煤單耗、降低氧化鋁煤氣單耗為課題,開展員工勞動競賽活動;團(tuán)委以開展修舊利廢活動為平臺,發(fā)動青年團(tuán)員為公司降本增效建功立業(yè)。通過黨群組織,充分發(fā)揮黨員、團(tuán)員、各級管理者及員工的作用,全方位、全過程服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營,凝心聚力為企業(yè)生存發(fā)展做貢獻(xiàn)。
在激烈的市場競爭條件下,企業(yè)員工在今年干著一樣的工作,卻達(dá)不到去年的工資獎金水平。為此,該公司建立起新的績效考評機(jī)制。動員員工立足本職,落實降本增效措施。圍繞降本增效這一中心,創(chuàng)新考核機(jī)制,自選目標(biāo),動態(tài)考評,將年終效益與干部員工個人貢獻(xiàn)掛鉤。具體而言,就是,各部門單位的考核指標(biāo)以2011年下半年平均消耗指標(biāo)為基數(shù),在此基礎(chǔ)上,部分員工干得好,降本幅度越大,貢獻(xiàn)越大,工資獎金會越高;反之,干得不好,下降幅度越低,貢獻(xiàn)不大或者沒有貢獻(xiàn),工資獎金就越低。
持續(xù)創(chuàng)新 創(chuàng)效逾億元
華銀鋁業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,深入生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),大膽創(chuàng)新,充分發(fā)揮自身技術(shù)管理創(chuàng)新優(yōu)勢,實施流程節(jié)能改造、優(yōu)化改造、環(huán)保技術(shù)改造項目工程,根據(jù)實測數(shù)據(jù)計算,預(yù)計每年可節(jié)約成本1.16億元。
利用生產(chǎn)廢水回收煤氣余熱綜合項目。該項目的順利實施,解決了五大生產(chǎn)和環(huán)保問題,每年可節(jié)約成本1975萬元,經(jīng)濟(jì)和社會效果十分明顯。主要體現(xiàn)在:解決了長期困擾公司的生產(chǎn)廢水平衡問題,不再外排;利用生產(chǎn)廢水中含有的堿,中和了煤氣中的二氧化硫,解決了煤氣站區(qū)域的二氧化硫污染和腐蝕設(shè)備的問題;回收煤氣余熱后的水,水溫升高約25攝氏度后直接進(jìn)入氧化鋁廠生產(chǎn)流程,減少加熱水的能量消耗,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7908.86噸,一年可節(jié)約成本約1345萬元;停用煤氣循環(huán)水系統(tǒng),停開3臺75千瓦循環(huán)水泵和20臺11千瓦的冷卻風(fēng)機(jī)的運行,達(dá)到節(jié)能效果,年節(jié)約電費約230萬元;由于持續(xù)使用懸浮物較低的生產(chǎn)廢水,使用后馬上排走,沒有煤泥的富集,可以取消添加絮凝劑,每年可節(jié)約聚合氯化鋁5100多噸、聚丙烯酰胺約27噸,年節(jié)約原料費用約400萬元。
溶出料漿余熱回收利用項目。該項目的實施,進(jìn)一步降低礦漿沖淡率,提高了沉降溫度,減少氧化鋁損失和燒堿損失,更重要的是利用溶出料漿余熱提高了分解母液溫度,每年降低能耗節(jié)合標(biāo)準(zhǔn)煤9678.25噸,按1700元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤計算,一年可節(jié)約成本約1645萬元。
取消氧化鋁沉降和焙燒熱水站項目。通過增加部分流程實現(xiàn)將熱水直接送到用水點,取消了其熱水槽和熱水泵,這樣一來可減少部分設(shè)備運行和節(jié)約設(shè)備的用電量,通過合理的整合管路,也能達(dá)到同樣的生產(chǎn)效果。經(jīng)計算,項目改造后每年可節(jié)約電費、機(jī)械檢修、電機(jī)維護(hù)檢修、設(shè)備潤滑、人工等費用160多萬元。
氧化鋁焙燒爐煙氣余熱回收項目。焙燒爐煙氣出口溫度高達(dá)190攝氏度,煙氣流量達(dá)15萬立方米/小時,每年有大量熱量外排。該項目在滿足生產(chǎn)的前提下,通過回收煙氣余熱,使煙氣溫度降低到170攝氏度,回收的能量用于加熱生產(chǎn)流程中需要的熱水。該項目完成后,每臺焙燒爐一年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2384.99噸,3臺爐一年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7154.97噸,節(jié)約成本約1216萬元。
降低鍋爐水除氧自用汽和回收除氧器排氧余熱項目。通過溶出回水流程改造以及除氧化器排氧蒸汽回收流程改造,降低鍋爐自用汽17t/h,減少一臺中繼泵運行,并回收由于排氧損失的蒸汽9.6噸/小時,每年節(jié)約成本3728萬元。
氧化鋁包裝秤改造項目。為節(jié)約包裝袋成本,經(jīng)論證,從原來的包裝氧化鋁每袋1噸,改為每袋1.55噸,只需在原包裝秤基礎(chǔ)適當(dāng)抬高秤體,并對計量程序進(jìn)行調(diào)整,不需增加額外費用,即可滿足改造要求。通過實施包裝秤改造,每年減少包裝袋71萬個,一年將為該公司節(jié)約人工費、包裝袋費、各類機(jī)械損耗、叉車油耗等各種費用約2000多萬元。
礦山排泥管線優(yōu)化項目。通過實施排泥管線優(yōu)化,排泥濃度從28%提高到30%,起到減少排泥量和水量損失的作用,每年節(jié)約416萬元。
優(yōu)化電能系統(tǒng)。包括原料磨供電就地?zé)o功補償、部分生產(chǎn)工區(qū)電源改造、變頻設(shè)備優(yōu)化利用等。通過實施原料磨供電就地?zé)o功補償,功率因素由0.74提高到0.95,每年節(jié)電36.8萬千瓦時;在滿足生產(chǎn)需要的同時,實施電源改造,調(diào)整電氣運行方式,節(jié)約運行費用;通過優(yōu)化設(shè)備參數(shù),將部分變頻設(shè)備改用到節(jié)能效果更顯著的生產(chǎn)工序。上述項目的實施,每年可節(jié)約運行費用592.82萬元。
目前,該公司還在繼續(xù)對生產(chǎn)技術(shù)流程不斷進(jìn)行優(yōu)化。在進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新改造過程中,企業(yè)均采用廢舊材料、廢舊備件、閑置設(shè)備等,已節(jié)約價值約560萬元,并由該公司自有的檢修力量改造完成,未發(fā)生外委維修費用。優(yōu)化后停運的設(shè)備、備件則再次利用到其他有需要的生產(chǎn)技術(shù)改造中去,在降本增效工作中取得了事半功倍的良好效果,實現(xiàn)了小投入大收益。