日前,甘肅華鷺鋁業(yè)有限公司扎實(shí)開展運(yùn)營轉(zhuǎn)型工作,自主完成的罐式窯循環(huán)水改造項(xiàng)目投入運(yùn)行,取得了冷卻用水補(bǔ)充量降低99%的成效,年節(jié)約水費(fèi)可達(dá)300余萬元。
甘肅華鷺罐式窯自投產(chǎn)以來,因冷卻水系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上存在一定缺陷,正常生產(chǎn)中冷卻水全部外排,每小時(shí)需要補(bǔ)充新水高達(dá)100噸,造成設(shè)備始終處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),而且水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。該公司借助運(yùn)營轉(zhuǎn)型的契機(jī),以節(jié)約水資源消耗、降低生產(chǎn)成本為努力方向,結(jié)合煅燒罐式爐生產(chǎn)工藝特點(diǎn),組織專門力量通過多次研討論證,最終制定了科學(xué)的改造方案,對直排式冷卻水裝置進(jìn)行全封閉循環(huán)改造。
改造后的蒸發(fā)冷卻裝置主冷卻介質(zhì)采用的是全封閉循環(huán),可有效防止雜物進(jìn)入冷卻管路系統(tǒng)和冷卻介質(zhì)產(chǎn)生的大量蒸發(fā)損耗,且使用純水作為冷卻介質(zhì),不結(jié)垢、故障少,避免了管路堵塞。由于冷卻方式采用風(fēng)冷和噴淋水蒸發(fā)吸收雙重冷卻,不但冷卻效率高、占用空間少、移動(dòng)及定置方便,而且操作使用自動(dòng)化程度提高,使冷卻水由過去的每小時(shí)補(bǔ)充100噸降為當(dāng)前只需補(bǔ)充新水1噸左右,每日降低用水成本約1萬元左右,年可節(jié)約水費(fèi)支出約300余萬元,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。