今年年初以來,中國鋁業(yè)蘭州分公司積極行動,采取有效措施,降本增效,僅兩套回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)更換布袋每年就可節(jié)約成本50多萬元,電解試驗槽噸鋁電耗降低1000千瓦時以上。3個多月以來,該公司的廣大干部員工感受最多的就是“變化”。
“安全是最大的節(jié)約”
今年年初,中國鋁業(yè)蘭州分公司按照中鋁總部《全面開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》,加強領(lǐng)導(dǎo),廣泛動員,全面推進安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作,在安全生產(chǎn)中實現(xiàn)降本增效。
“牢固樹立安全第一的思想意識,高度關(guān)注企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié),把安全工作落實到各項工作中,統(tǒng)一了安全生產(chǎn)就是最大節(jié)約的思想認識。”在蘭州分公司安全生產(chǎn)總結(jié)會上,該公司總經(jīng)理李寧要求廣大干部員工要注重安全生產(chǎn),以生產(chǎn)的安全來促進降本增效。
在蘭州分公司采訪,給記者印象最深的是企業(yè)安全規(guī)章制度齊全完備。該公司生產(chǎn)運行部經(jīng)理李臻介紹說,之所以把安全生產(chǎn)放在首位,一方面是安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)的需要,更重要的是企業(yè)通過開展安全標準化建設(shè),從思想上、行動上規(guī)范了每一位員工的行為,讓每位員工在安全的各個領(lǐng)域都有章可循,讓員工認真去學(xué),認真去做,真正做到了安全生產(chǎn)不出事故,那才是最大的降本節(jié)支。
據(jù)了解,今年1至2月份,該公司與各二級單位共逐級簽訂安全環(huán)保責(zé)任狀21份,作出安全承諾3879份;辨識更新危險源現(xiàn)場類6242項,其中一級危險源3577項、二級危險源2626項、三級危險源37項、四級危險源2項;開展了專項安全檢查20余次,開展各種應(yīng)急救援演練8次,參加人員800多人次,開展各類安全教育培訓(xùn)956人次。這些措施有效防范和遏制了生產(chǎn)事故的發(fā)生,實現(xiàn)了工亡事故、工傷事故、重大火災(zāi)、交通事故均為零的業(yè)績。
給設(shè)備作“健康體檢”
“隨著公司裝備水平的逐步升級,生產(chǎn)經(jīng)營對設(shè)備可靠性的依賴程度明顯提高,進一步加強設(shè)備管理,提高設(shè)備完好率和可靠性,對公司生產(chǎn)經(jīng)營有著舉足輕重的作用。”蘭州分公司副總經(jīng)理張得教向記者道出了該公司降本增效的第二個“法寶”。
該公司碳素廠焙燒作業(yè)區(qū)主管李勇剛看著今年2月份的生產(chǎn)報表,臉上露出了笑容。
采訪中,記者了解到,該作業(yè)區(qū)今年年初以來,按照分公司的整體要求,加大了設(shè)備整治力度,減少因設(shè)備因素造成的停機次數(shù)。通過完善點檢定修管理網(wǎng)絡(luò),明確點檢站和點檢員崗位職責(zé),編寫相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)程等,對設(shè)備進行“健康體檢”,最大限度地做好對重大設(shè)備缺陷的管理和對設(shè)備隱患進行及時有效的缺陷消除與隱患排查工作,提高了設(shè)備的完好率和可開動率。
此外,該公司還圍繞設(shè)備管理,開展了各種設(shè)備管理知識培訓(xùn),提高設(shè)備管理和點檢定修人員的知識素養(yǎng)和管理水平。同時,進一步完善了設(shè)備管理考核制度,加大對設(shè)備管理人員、點檢員的考核力度,促進設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、標準化。
張得教認為,雖然對設(shè)備“健康體檢”費時,費力,但是保證了運行設(shè)備的滿負荷高效運轉(zhuǎn),達到了降低電耗、汽耗和生產(chǎn)成本的目的。
創(chuàng)新,節(jié)能降耗的“香餑餑”
進行科技創(chuàng)新,優(yōu)化技術(shù)指標,開展科研成果和產(chǎn)業(yè)化的推廣應(yīng)用,是蘭州分公司節(jié)能降耗的“香餑餑”。
該公司碳素廠通過對回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)冷卻機煙氣進行工藝優(yōu)化處理,取消回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)冷卻高溫煅燒焦煙氣處理的布袋除塵系統(tǒng),將冷卻煙氣直接引回沉降室處理,使整個回轉(zhuǎn)窯煅燒工藝控制及煅燒帶溫度控制更加平穩(wěn),有效提高了煅燒焦合格率及窯內(nèi)層壽命,徹底解決冷卻機外排煙氣環(huán)境污染問題。僅以每臺布袋除塵器每年更換布袋計算,正常生產(chǎn)時每臺回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器每年需要徹底更換布袋2.5次,每次更換的布袋數(shù)量768條,每條布袋費用150元,兩套回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)更換布袋每年可節(jié)約成本50多萬元。同時,該公司兩個電解廠成功應(yīng)用新型陰極結(jié)構(gòu)鋁電解槽節(jié)能技術(shù),在保持電解槽穩(wěn)定和能量平衡的同時,降低了極距和電解槽能耗,提高了能量利用率。目前,試驗槽運行穩(wěn)定,運行工作電壓3.75伏,噸鋁電耗降低1000千瓦時以上,大大降低了生產(chǎn)成本。
該公司總經(jīng)理李寧告訴記者,為切實發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員,特別是五級工程師的作用,該公司搭建了科技創(chuàng)新平臺,開展了一系列前瞻性研究。同時,他們通過開展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議等活動,充分調(diào)動全員創(chuàng)新的積極性,引導(dǎo)全體員工圍繞降本增效,優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟指標,創(chuàng)造更多的實用技術(shù)。