近日,中鋁山東企業(yè)電解鋁廠利用不到一個月的時間對碳素瀝青輸送系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,該項(xiàng)目的實(shí)施不僅縮短了碳素流程,減少了瀝青粉塵飛揚(yáng)和煙氣外逸對環(huán)境的影響,而且每年的綜合效益達(dá)到100多萬元。
煤瀝青是碳素工區(qū)預(yù)焙陽極的主要原料之一,由于受運(yùn)輸條件的制約,中鋁山東企業(yè)原來一直采用固體顆粒狀瀝青。為了方便裝卸,固體瀝青在露天敞口式存放,添加過程中,瀝青粉塵飛揚(yáng),成為生態(tài)治理難以克服的“頑疾”。在生產(chǎn)過程中,固體瀝青進(jìn)入流程需要加熱熔化成液體狀才能使用,熔化過程存在熔化實(shí)收率低、加料耗費(fèi)人工和加熱耗費(fèi)蒸汽等弊端。
為了改變一系列的弊端,電解鋁廠把瀝青改造項(xiàng)目確定為24個重點(diǎn)節(jié)能降耗項(xiàng)目之一,自立項(xiàng)以來,該廠領(lǐng)導(dǎo)多次到生產(chǎn)現(xiàn)場考證、研究可行性實(shí)施報告,確立為“投資少、見效快”的“短、平、快”項(xiàng)目。技術(shù)人員經(jīng)過科學(xué)論證和市場分析后,決定利用現(xiàn)有場地、瀝青熔化槽和配套設(shè)施的有利條件下進(jìn)行改造。春節(jié)前后,施工人員冒著嚴(yán)寒,放棄休息,奮戰(zhàn)在施工現(xiàn)場,利用不到一個月的時間,圓滿完成了設(shè)備改造任務(wù)。
該此項(xiàng)目的實(shí)施減少了生產(chǎn)工藝操作過程中瀝青由“固體”到“液體”的熔化過程,縮短了碳素制品的生產(chǎn)流程;運(yùn)輸、添加程序全部采用封閉式,徹底杜絕了固體瀝青的粉塵污染問題,明顯改善了作業(yè)環(huán)境;避免了高溫熔化過程中,瀝青的揮發(fā),提高了融化瀝青實(shí)收率;減少了加熱的蒸汽消耗、裝卸的人力物力消耗;瀝青單耗由190公斤/噸陽極降至182.4公斤/噸陽極,每年可實(shí)現(xiàn)綜合效益100多萬元,徹底結(jié)束了電解鋁廠碳素制品原料主要采用固體瀝青的歷史,碳素生產(chǎn)步入更加環(huán)保、節(jié)能、高效的發(fā)展軌道。