抽油泵軸在井下1500mm處工作,既要承受電機傳遞過來的扭矩(2000N·m),又要承受井下油氣的壓力(約20MPa),還要經受油氣中H2S、CO2、Cl-等腐蝕和油氣溫度變化引起的熱應力,總之,抽油泵軸用管是在惡劣的環(huán)境下工作,經常出現(xiàn)非正常失效。國內某無縫鋼管廠供油田某單位準56mm×18mm規(guī)格、按API5CT標準中N80鋼級交貨的油管,經該單位加工成抽油泵軸后發(fā)往油田使用,在使用過程中出現(xiàn)抽油泵軸斷裂現(xiàn)象。
抽油泵軸斷口上有很多小臺肩,表現(xiàn)出明顯的多源特征;整個斷口基本可分為平坦光滑區(qū)和粗糙區(qū)。平坦光滑區(qū)所占面積比較大,在此區(qū)內可觀察到臺階和貝殼線花樣,為疲勞斷口特征,裂紋源在軸臺肩根部。粗糙處為瞬斷區(qū),所占面積比較小,在該斷口中不明顯。
在裂紋源附近區(qū)域作掃描電鏡分析,斷口的顯微形貌可見疲勞輝紋。在裂紋擴展初期可觀察到間距較窄的疲勞輝紋,隨著裂紋的擴展,疲勞輝紋逐漸加寬。瞬斷區(qū)微觀形貌為蜂窩+少量準解理。在斷口上有大量的貝紋線和疲勞輝紋存在,說明材料在服役期承受了交變載荷,而且所受交變載荷的大小還在不斷變化,這一點與抽油泵軸的實際工作條件是相吻合的。
在斷軸上取樣進行化學成分分析,結果成分符合公司的內控標準規(guī)定,也符合APISPEC5CT標準中N80鋼級對硫磷含量的要求。
在軸上取樣做力學性能試驗,拉伸試驗采用Φ6.25mm的圓棒試樣,沖擊試驗采用10mm×10mm×55mm的夏比V型缺口試樣,試驗溫度為室溫。試驗結果顯示,屈服強度不符合APISPEC5CT標準中對N80鋼級的要求,其余試驗結果均符合標準要求,但抗拉強度的富裕量也不大。
該抽油泵軸按APISPEC5CTN80鋼級油管供貨,但實際使用的材料的屈服強度低于APISPEC5CTN80鋼級的要求,材料的顯微組織為非調質組織,這無疑降低了材料的疲勞強度。
針對用36Mn2V作抽油泵軸用管出現(xiàn)斷裂這一現(xiàn)象,某鋼管廠對原有生產工藝作了改進,對生產的鋼管進行了調質處理。在其他條件不變的情況下又生產了幾批相同規(guī)格的產品發(fā)往油田試用,同時油田在鋼管加工成抽油泵軸時對刀痕處進行了打磨處理,消除了疲勞裂紋源產生的可能性。在進行了上述改進后未再發(fā)生斷裂現(xiàn)象。(榕霖)