爐卷軋機生產(chǎn)線雖然具有流程段,投資省,建設(shè)、調(diào)試快,產(chǎn)品靈活,產(chǎn)量規(guī)模適中等特點。但熱軋后鋼卷二次氧化,表面質(zhì)量差,板形調(diào)控手段不足,板形控制能力較弱。爐卷軋機生產(chǎn)的熱軋料作為冷軋原料,由于爐卷軋制工藝的特殊性,給冷軋產(chǎn)品的表面質(zhì)量控制帶來諸多問題。
2003年至2008年昆鋼用爐卷軋機原料生產(chǎn)冷軋板卷,由于爐卷軋機軋制工藝的特殊性,加之冷軋工序未配套脫脂機組,帶來冷軋產(chǎn)品表面質(zhì)量的諸多問題,更多地要在退火消化解決,經(jīng)過對退火工藝的分析研究,通過不斷的創(chuàng)新改進,使用爐卷軋機原料的冷軋產(chǎn)品表面質(zhì)量問題逐步解決,使產(chǎn)品滿足市場要求。
具體措施如下:首先,根據(jù)長期對爐卷軋機原料的特點,結(jié)合無脫脂冷軋生產(chǎn)的實際情況制定了適合的退火曲線圖。試驗發(fā)現(xiàn),390℃保溫平臺時間達到2h以上時可以得到較好的乳化液揮發(fā)效果,能有效減少退火黑帶出現(xiàn)的長度,隨時間增加效果逐步提高,但保溫平臺時間超過6h以上時,揮發(fā)效果不再有明顯變化,由此確定退火揮發(fā)保溫平臺時間為2~6h;起始段約120m3/h的大流量氮氣吹掃時間達到1h,可以觀察出對乳化液揮發(fā)有明顯作用,隨時間增加效果逐步提高,但超過2.5h后效果變化不明顯,升溫段16~24m3/h氫氣吹掃以升溫結(jié)束時停止較為適宜。其次,針對昆鋼在實際生產(chǎn)中煤氣、氮氣等介質(zhì)波動較大,經(jīng)常造成退火程序中斷的問題,對退火爐加熱罩上的燒嘴進行了改裝,使其可以穩(wěn)定工作的煤氣壓力9000~11000Pa擴大到7500~12500Pa,以適應(yīng)外供輔能介供應(yīng)條件,減少因外供輔能介不穩(wěn)定而出現(xiàn)自動停爐的情況。另外,針對軋制油的應(yīng)用問題,主要通過技術(shù)性對比試驗,根據(jù)軋制和帶鋼表面質(zhì)量情況,調(diào)整乳化液應(yīng)用參數(shù),尋找最佳配比,以滿足軋制需要和表面質(zhì)量需要。
通過各項綜合的技術(shù)工藝改進,昆鋼冷軋、退火工藝逐步適應(yīng)了爐卷軋機的熱軋原料,冷軋產(chǎn)品的板面外觀有了明顯的提高,具體表現(xiàn)為黑帶現(xiàn)象已不存在,黑斑明顯下降,由原來的80.95%降低至目前的2%左右,絕大多數(shù)鋼卷退火后反射率達75%以上,黑斑、黑帶已成為歷史。(心遠(yuǎn))