2007年,德國粗鋼產(chǎn)量4860萬t,其中31%為電爐生產(chǎn)。近年來,能源和煉鋼原材料價格的不斷上漲,不僅引起全球的高度重視,也促進了歐洲鋼鐵工業(yè)界開發(fā)新的冶煉工藝以降低原材料燃料消耗和生產(chǎn)成本。此外,最近幾年歐洲鋼鐵界也致力于把直接和間接CO2排放量降至最低。通過精確的工藝控制最大限度減少了原材料消耗,歐洲鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)成本有了顯著降低。同樣,通過嚴(yán)格而準(zhǔn)確控制脫C,也降低了原料加工過程中CO2的間接排放。一種新的電爐煉鋼工藝的出現(xiàn)使鋼鐵工業(yè)面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。
Deutsche Edelstahlwerke GmbH公司每年利用電爐生產(chǎn)不銹鋼的產(chǎn)量較大。為了最大限度提高噴氧時碳、硅的氧化效率,并最大限度地減少鐵和鉻氧化造成的經(jīng)濟損失和環(huán)境污染。DEW公司(即Deutsche Edelstahlwerke GmbH)對硅、碳氧化與噴氧量的關(guān)系進行了研究。
雖然Ellingham圖(氧勢圖)中的內(nèi)容關(guān)于電爐冶煉不銹鋼時元素氧化及化學(xué)反應(yīng),但由于電爐內(nèi)有很多反應(yīng)同時進行,而使問題變得復(fù)雜化。而且,元素的氧化與溫度、氧氣分壓以及鋼液與爐渣的化學(xué)成分有關(guān)?;谏鲜鲈颍韵聦Ω髟氐膹?fù)雜氧化過程進行更詳細(xì)討論。元素氧化模擬:
以冶煉工藝為基礎(chǔ)模擬電爐噴氧期間氧化反應(yīng),且僅考慮熱力學(xué)平衡條件而不考慮其它任何因素,例如不考慮傳熱、傳質(zhì)或動力學(xué)因素對模擬的影響。此外,假設(shè)模擬時溫度和元素分布均勻。
熱力學(xué)模擬證實,氧噴射出現(xiàn)三個階段,即早期、中期和末期。噴氧的第一個臨界點在早期階段結(jié)束。中間階段保持在第一個臨界點和第二個臨界點之間。硅的劇烈氧化在噴氧早期出現(xiàn)。當(dāng)噴氧強度達(dá)4.3kgO2/t鋼時,硅氧化結(jié)束。隨后,鋼液中硅維持在較低水平。Ellingham圖表明,由于硅氧化的吉布斯能(Gibbs Energy)較低,所以硅的氧化較其它元素更容易。此外,硅的活度系數(shù)是一定值,所以隨著鋼液中硅活度的降低,鋼液中的硅活性隨之降低。實踐證明,硅的低活度遵循亨利定律(Henry Law)。
在此情況下,噴氧中期C和Cr開始強烈氧化。C活性隨著鋼液中硅濃度的降低而增加,該結(jié)果與其它研究結(jié)果一致。第一個臨界點后,當(dāng)C的氧化開始減弱時,鉻將強烈氧化。到達(dá)第二臨界點噴氧濃度達(dá)到18.1kgO2/t鋼時,Cr將按指數(shù)規(guī)律氧化。與此同時,當(dāng)C的氧化進行到第二臨界點后,渣中的氧化鐵含量開始增加。
該研究對硅和碳在精煉期間的強烈氧化進行了研究,表明脫碳的開始與硅強烈氧化的結(jié)束有關(guān)。如果硅的強烈氧化能夠較早完成,那么強烈的脫碳將會開始。因此,第一臨界點將會左移,將導(dǎo)致第二臨界點的左移以減少氧氣消耗。這時脫碳反應(yīng)將提早發(fā)生,噴氧從6.6kgO2/t鋼降至5.4kgO2/t鋼,碳硅輸入比例將增加到75%。
電爐冶煉的廢氣分析:
為了獲得爐內(nèi)元素的氧化情況,DEW公司采用廢氣分析法(分析廢氣除塵系統(tǒng)中廢氣的化學(xué)成分)以監(jiān)控電爐冶煉不銹鋼期間爐內(nèi)元素的氧化,便于及時準(zhǔn)確調(diào)整噴氧等工藝操作。選取了兩個測量點即A點和B點進行測量和分析。A點直接固定在電爐彎頭,B點固定在距彎頭30m測量廢氣后燃燒完成的廢氣化學(xué)成分。
廢氣分析設(shè)備由水冷探針、過濾器、檢測儀和信號轉(zhuǎn)換器等部分組成,用于測量廢氣成分、溫度和流動速度。廢氣成分如CO和CO2由紅外線吸收光譜儀測定,氧氣由順磁機理測定,廢氣溫度薄膜熱電偶測定。同時將這些來自檢測儀測試的廢氣的不同壓力、溫度和成分等參數(shù)進行不斷地傳輸和記錄以進行連續(xù)分析。為此,將探針安裝在除塵系統(tǒng)中完成二次燃燒的B點。依靠測得廢氣的不同壓力,廢氣流動管道的橫斷面積,利用修正系數(shù)對廢氣的體積流量和質(zhì)量流量進行計算。
(鋼訊)