2010年以來(lái),馬鋼四鋼軋總廠精煉分廠通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,不斷優(yōu)化原有RH精煉爐IF鋼生產(chǎn)的操作模式和生產(chǎn)工藝,成為該廠降本增效亮點(diǎn)。
過(guò)去,馬鋼四鋼軋精煉分廠RH精煉爐在冶煉IF鋼操作時(shí),面對(duì)真空槽體對(duì)鋼水增氧以及部分過(guò)氧化鋼水,只能通過(guò)大量加入鋁粒來(lái)進(jìn)行脫氧作業(yè)。這種處理工藝不僅增加了噸鋼鋁粒消耗,也增加了鋼水產(chǎn)生夾雜物的概率,降低了鋼水純凈度。
針對(duì)這一難題,在技術(shù)質(zhì)量部的大力支持下,該廠精煉分廠成立了攻關(guān)小組,對(duì)IF鋼RH精煉爐的生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,采用先進(jìn)的碳粉脫氧工藝來(lái)解決各種情況造成的鋼水過(guò)氧化難題。通過(guò)反復(fù)實(shí)踐與摸索,精煉分廠逐漸掌握了IF鋼碳粉脫氧的生產(chǎn)工藝,在保證鋼水質(zhì)量的前提下,使IF鋼RH精煉爐的工藝得到有效改進(jìn)。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,該工藝不僅靈活機(jī)動(dòng)、便于操作,還能夠有效降低鋁粒消耗、提高鋼水質(zhì)量。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,該廠IF鋼脫碳結(jié)束后活度氧2月份同比下降13.1%,鋁粒消耗量同比下降6.5%,在鋼水潔凈度不斷提高的同時(shí),生產(chǎn)成本得到有效降低。
(鋼訊)