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兩座復(fù)吹轉(zhuǎn)爐分別進行鐵水預(yù)處理和脫C的高效精煉工藝的開發(fā)

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)11850
核心提示:由于對低P鋼需求的增加,鹿島廠進行了以普通鋼冶煉成本最低為目標的新精煉工藝(即SRP法)的開發(fā)。該新精煉

由于對低P鋼需求的增加,鹿島廠進行了以普通鋼冶煉成本最低為目標的新精煉工藝(即SRP法)的開發(fā)。該新精煉工藝實現(xiàn)了2段間歇式逆流精煉法,最大限度地利用了轉(zhuǎn)爐渣系的優(yōu)點,用2座頂?shù)状缔D(zhuǎn)爐作為反應(yīng)容器,分別進行脫P、脫C精煉。

鹿島廠在250t轉(zhuǎn)爐中進行了2段間歇式逆流精煉工藝方法試驗,結(jié)果如下:

使用塊狀轉(zhuǎn)爐渣為熔劑,在復(fù)吹轉(zhuǎn)爐中進行鐵水脫P法的特點是以廉價的脫P劑實現(xiàn)快速處理。在10min內(nèi)的處理時間內(nèi)可得到[P]≤0.020%的低P鐵水。

用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐進行的鐵水預(yù)處理的優(yōu)點是有利于底吹氣體攪拌,通過適當(dāng)?shù)臄嚢瑁诘状禋怏w流量為0.10—0.14m3/min.t的條件下,能夠熔化7%的廢鋼。

在脫C爐中對脫P鐵水進行吹煉時,通過控制吹氧速度與脫C速度的平衡,以渣量吹煉,提高Mn收得率,即使不使用焦炭等外來熱源,也能使吹煉終點的[Mn]穩(wěn)定地達到0.70—0.80%。

通過采用本精煉工藝,在普通鋼冶煉中能使必要的生石灰單耗減少一半。(青山)


 
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