?。ㄟx擇合理的化學成分,尤其注意錳、硫含量;嚴格控制爐料的純凈度,渣多、腐蝕的生鐵,油污、潮濕的廢鋼等要堅決避免入爐;熔化時間盡量短,勤捅料,避免往鏡面金屬液中投料;澆包烘干烘透,勤換澆包;適當提高過熱溫度;鐵水倒入澆包后增加扒渣次數(shù),澆注時擋渣要好。
控制好型砂、砂芯、涂料等的質量。要盡量控制好型砂的性能,尤其是水分;減少樹脂的加入量,以減少砂芯的發(fā)氣量。
用水基涂料代替醇基涂料。由于部分砂芯需要上涂料,剛開始用醇基涂料,效果很不好,氣孔明顯增多;最后改用水基涂料代替醇基涂料,并針對水基涂料特點,完善涂刷、烘干工藝,基本消除了由于涂料引起的氣孔缺陷。
針對頂面氣孔,采取溢流鐵水工藝。在曲軸箱頂面上箱處開設多個壓邊溢流冒口(壓邊厚度1.5~1.8mm),并多次調(diào)整冒口尺寸、位置,以達到最佳效果。
針對上箱表面塔子的氣孔,適當加粗出氣針加尺寸,個別位置如發(fā)動機編碼位置為狹長的長方形平面,采取出氣片加出氣針形式,解決了該處的氣孔缺陷。
針對缸孔水平線性分布侵入式氣孔,分兩步:剛開始采用砂芯粘接牢靠,減少粘接劑用量,減少粘接劑發(fā)氣量等措施基本上解決,到最后干脆把缸筒砂芯作成整體形式,徹底加以解決了。
通過以上措施,大部分氣孔缺陷得以消除,但缸孔內(nèi)表面氣孔、氣縮孔仍有,而且有時有反復,迫使我們結合熱節(jié)、縮孔概念來分析產(chǎn)生氣孔的其他原因,如澆注系統(tǒng)等。
舊的澆注系統(tǒng)是半開放半封閉式,F(xiàn)直:F橫:F內(nèi)=1:1.3:0.7, 2個內(nèi)澆口開設在1、5下軸承處,內(nèi)澆口面積過小,金屬液進入型腔是以噴射形式,既產(chǎn)生紊流,又容易發(fā)生卷氣,澆注時間也過長,給氣體逃逸造成困難,容易產(chǎn)生氣孔。
因此加以改進,經(jīng)過不斷摸索,采用在原來內(nèi)澆口對應下箱處加開2個內(nèi)澆口,形成階梯式澆注系統(tǒng),減少了鐵水的二次氧化,減少對型腔的沖擊;該工藝還可改變鑄件溫度場的分布,改善了鑄件的凝固,減少發(fā)氣量,也減少了氣縮孔產(chǎn)生的機會。改變澆注系統(tǒng)以后,調(diào)整相應的工藝,消除了氣縮孔。