4工藝改進(jìn)
經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展,INMETCO工藝在生產(chǎn)上取得了豐富的設(shè)備維護(hù)及生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)底爐經(jīng)過(guò)幾次大修改造,逐步得到完善,主要改進(jìn)內(nèi)容如下∶
完善了爐內(nèi)整個(gè)爐頂?shù)膬?nèi)襯砌筑方式,由以前的澆注料等不定型耐材改為定型耐材,采用掛磚咬合方式,有效的完善了爐頂耐材脫落的問(wèn)題,大大提高了耐材的使用壽命;
爐內(nèi)燃燒區(qū)與加、排料區(qū)隔墻由以前的噴涂料隔墻改為采用咬合掛磚隔墻,有效的提高了隔墻的穩(wěn)定性;
通過(guò)優(yōu)化控制,爐內(nèi)整個(gè)燃燒系統(tǒng)的燃?xì)庥昧看蟠蠼档?,減少用量約為50%,熱效率得到極大提高,能耗降低;
燃燒系統(tǒng)采用富氧,有效降低了氮氧化物的產(chǎn)生量,能耗也相應(yīng)降低,每增加1%的富氧,降低天然氣的用量約6N立方米;
不同于軋鋼的環(huán)形加熱爐,軋鋼處理的是大的鋼坯,而煉鐵的轉(zhuǎn)底爐處理的是小顆粒球團(tuán),因此轉(zhuǎn)底爐的爐底內(nèi)襯設(shè)計(jì)十分重要,爐底的內(nèi)襯分塊以及膨脹縫的合理預(yù)留決定了轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的順利與否,既要保證生產(chǎn)時(shí)爐底充分的熱膨脹,不至于與外側(cè)側(cè)墻相頂死而影響生產(chǎn),又要保證停爐到冷態(tài)后爐床上的球團(tuán)不至于落入爐底下的膨脹縫中,將膨脹縫堵死。目前INMETCO有效的解決了這一關(guān)鍵性難題;
水冷排料螺桿是轉(zhuǎn)底爐正常生產(chǎn)高作業(yè)率的關(guān)鍵保證,通過(guò)不斷的完善螺桿材質(zhì)及優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),使用壽命不斷提高。
5結(jié)束語(yǔ)
轉(zhuǎn)底爐可完全使用煤,不需要焦炭,但對(duì)煤中硫含量及揮發(fā)分有要求;對(duì)原料要求比較靈活,可以處理底品位的粉礦、煉鋼集塵灰、鐵銹皮等等;原料的機(jī)械強(qiáng)度要求不高;
相比其它直接還原工藝,轉(zhuǎn)底爐及其設(shè)備的構(gòu)造比較簡(jiǎn)單,投資費(fèi)用相對(duì)較低;工藝操作易于控制和掌握,生產(chǎn)成本較低;
轉(zhuǎn)底爐的產(chǎn)品為海綿鐵,可以用來(lái)直接配埋弧電爐生產(chǎn)鐵水,可用作為轉(zhuǎn)爐用作廢鋼替代品生產(chǎn)對(duì)純凈度要求較高的鋼種,或者較大比例的加入電爐替代部分廢鋼進(jìn)行冶煉;
由于轉(zhuǎn)爐工藝設(shè)備的限制,目前世界上最大產(chǎn)能規(guī)模的為每年50萬(wàn)噸。這一能力很大程度上限制了大型鋼鐵企業(yè)在煉鐵廠的應(yīng)用,無(wú)法滿(mǎn)足大型廠生產(chǎn)規(guī)模的需要,但對(duì)小規(guī)模鋼鐵企業(yè)倒不失為一個(gè)不錯(cuò)的選擇;相反,在含鐵粉塵處理領(lǐng)域,1座千萬(wàn)萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵廠每年生產(chǎn)所產(chǎn)生的含鐵粉塵約50萬(wàn)噸,而轉(zhuǎn)底爐技術(shù)用來(lái)處理含鐵粉塵是較合適的途徑。
筆者注∶目前,我國(guó)鋼鐵工業(yè)處于高速增長(zhǎng)階段,一方面是冶金企業(yè)產(chǎn)生的大量粉塵需要處理回收利用,可以作為轉(zhuǎn)底爐使用的很好原料,有效的回收各種金屬;另一方面是需要優(yōu)質(zhì)的海綿鐵替代廢鋼滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)鋼的冶煉。因此筆者認(rèn)為,轉(zhuǎn)底爐技術(shù)很適合我國(guó)的國(guó)情,而INMETCO工藝發(fā)展到今天,已十分成熟,能夠很好的滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的資源回收、粉塵處理和生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)海綿鐵方面等的需要。
火文