調(diào)節(jié)片、密封片類高溫合金鑄件,壁厚從 1.1mm 改為 0.8mm 后,導(dǎo)致鑄件凝固速度加快,原有的鑄造工藝方法不能有效對(duì)鑄件邊緣進(jìn)行充型、補(bǔ)縮,產(chǎn)生欠鑄、疏松缺陷。對(duì)此,在原工藝方案基礎(chǔ)上,采用在薄壁區(qū)域包裹石棉的方法,來減緩模殼降溫,延長薄壁區(qū)域的凝固時(shí)間,使合金液有效充型、補(bǔ)縮鑄件邊緣,達(dá)到消除欠鑄、疏松缺陷。
前言
調(diào)節(jié)片、密封片類高溫合金鑄件(如圖 1 所示),90% 以上的區(qū)域壁厚要求為 0.8mm,鑄件壁厚按上偏差(+0.3)鑄造,澆注成型效果及冶金質(zhì)量均較好,工藝方案基本成熟,但出現(xiàn)重量超出設(shè)計(jì)規(guī)定要求;壁厚改為按 0.8mm 鑄造后,仍按原工藝方案生產(chǎn),澆注出來的鑄件,幾乎 100% 存在疏松,疏松缺陷集中在鑄件底板兩側(cè)邊緣位置(如圖 2 所示),另外,40% 以上鑄件出現(xiàn)欠鑄,而夾渣缺陷也大幅度增多。
調(diào)節(jié)片、密封片類鑄件疏松、欠鑄缺陷分析
疏松缺陷分析
鑄件底板兩側(cè)邊緣的剖視圖如圖3所示,邊緣上有加強(qiáng)筋板,筋板壁厚與底板壁厚設(shè)計(jì)要求見圖 3 所示。初始設(shè)計(jì)模具時(shí),筋板壁厚與底板壁厚均按 1.1mm,即等壁厚。筋板與底板壁結(jié)合處,形成了鑄造熱節(jié)點(diǎn);相對(duì)于底板,熱節(jié)點(diǎn)模數(shù)差別不大,加上熱節(jié)點(diǎn)在鑄件的邊緣上,冷卻、凝固相對(duì)較快,合金液可通過底板對(duì)熱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)縮,不會(huì)產(chǎn)生疏松缺陷。
底板壁厚改為 0.8 mm 后,底板的模數(shù)減少了近 1/3,底板冷卻、凝固速度加快;而筋板壁厚未發(fā)生變化,熱節(jié)點(diǎn)模數(shù)基本不變, 冷卻、凝固速度也基本不變,導(dǎo)致合金液不能有效通過底板對(duì)熱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)縮,從而出現(xiàn)疏松。
欠鑄缺陷分析
鑄件整體為板狀結(jié)構(gòu),壁厚薄、面積大, 為保證澆注成型,模殼需要裝箱填砂預(yù)熱,預(yù)熱過程中,模殼受熱軟化,強(qiáng)度降低,在砂子擠壓下,會(huì)有一定的變形量(見圖 4 所示), 導(dǎo)致內(nèi)腔變窄,鑄件壁厚略變小,底板壁厚改為 0.8 mm 后,實(shí)際壁厚會(huì)更小一點(diǎn),加上冷卻、凝固速度加快,一些位置合金液還來不及流到就已凝固,從而出現(xiàn)欠鑄缺陷。
底板壁厚改為 0.8 mm 后,冷卻、凝固速度加快,合金液中的夾渣物還來不及上浮或下沉, 合金液就已凝固,從而停留在鑄件中,形成夾渣缺陷。
調(diào)節(jié)片、密封片類鑄件疏松、欠鑄缺陷改進(jìn)措施
工藝上采取在模殼上包裹石棉的措施進(jìn)行處理(如圖5 所示),即在底板位置貼上石棉(留出熱節(jié)點(diǎn)部位),澆注出來鑄件,熱節(jié)點(diǎn)位置
未發(fā)現(xiàn)有疏松,底板上也未見疏松,欠鑄缺陷也提高了 80%。
工藝改進(jìn)效果分析
熔煉澆注鑄件時(shí),抽真空過程中,模殼在熔煉爐內(nèi)溫度會(huì)下降,底板包裹石棉后,石棉對(duì)模殼起到保溫作用,減緩底板的降溫速度,延長了底板的凝固時(shí)間,從而保證合金液有效通過底板對(duì)熱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)縮,也有效保證底板充型。
石棉為軟性材料,包裹石棉后,石棉減緩砂子對(duì)模殼擠壓,減少了模殼的變形量,間接地增大了底板壁厚,延長了底板的充型時(shí)間。
包裹石棉后,延長了底板的凝固時(shí)間,使合金液中的夾雜物能充分上浮或下沉,無形中減少了鑄件夾渣傾向。
結(jié)論
利用模殼包裹石棉的方法,可以阻礙砂子對(duì)模殼的擠壓,降低模殼的降溫速度,延長底板的充型、凝固時(shí)間,從而有效對(duì)鑄件邊緣處的熱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)縮,改善了疏松傾向。