采用低硅冶煉技術(shù)可以提升轉(zhuǎn)爐冶煉強(qiáng)度,降低燃料比,但另一方面容易造成化渣困難,粘槍、粘煙道現(xiàn)象,同時由于粘槍會極大地降低氧槍使用壽命。這給高水平的低硅冶煉技術(shù)提出了要求。粘槍、粘煙道的根本原因在于冶煉中前期渣化渣困難,導(dǎo)致中期返干時間長,難以調(diào)渣,而前期渣的熔化主要是石灰的熔解和一些堿性物的減少。同時在成渣過程中FeO是一個重要因素,冶煉過程FeO的增長快慢是影響化渣的快慢。此外,冶煉過程中起護(hù)爐作用的白云石的加入,當(dāng)量過多時,會使MgO從高堿度爐渣中析出成為彌散的固體指點(diǎn),增大爐渣的粘度,不利化渣。
為此需要:
1)減少前期渣料的加入量。為促進(jìn)前期渣的熔化,應(yīng)減少前期石灰和白云石的加入量??刂茐A度和MgO在利于化渣的1-1.5和5-8%的范圍內(nèi)。
2)留渣操作。為了減少前期石灰和白云石加入量,可在終渣中保留CaO、MgO存在;此外,終渣中保留FeO,擴(kuò)大液態(tài)渣系的傾向。
3)冶煉過程采用低-高-高-低,四段槍位法。前期低槍位,快速形成渣池;前期渣熔化后及時提高槍位,形成較正常槍位高200-400mm的軟吹,提高渣中FeO量,在爐況充分活躍的情況下加入中期渣料;終點(diǎn)要在確保終渣流動性的條件下壓槍。
4)改造氧槍噴頭,增加氧槍孔數(shù)以增加氧氣射流,增加熔池?cái)嚢?,以提高渣中FeO生成速度,適合低硅鐵水冶煉。
國內(nèi)邯鋼三煉鋼廠,采取以上措施后,收到了明顯效果,氧槍壽命由2006年6、7月的73爐提高到9、10月份的115爐,低硅鐵水冶煉時,平均每爐氧槍處理時間減少了3分鐘,同時冶煉過程化渣好,爐況穩(wěn)定。
(來源:鋼鐵產(chǎn)業(yè))