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酒鋼煉軋廠卓有成效的煉鋼工序

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)8040
核心提示:隨著煉鋼成本消耗計劃目標值不斷降低及品種鋼產(chǎn)量逐步增加,酒鋼煉鋼成本和消耗兩大指標的控制難度也越來越

隨著煉鋼成本消耗計劃目標值不斷降低及品種鋼產(chǎn)量逐步增加,酒鋼煉鋼成本和消耗兩大指標的控制難度也越來越大,針對這一重點難題,煉軋廠煉鋼工序不斷探索,尋找有效途徑,取得成效。

煉鋼工序結(jié)合2009年生產(chǎn)情況和當前外圍、內(nèi)部生產(chǎn)條件,從合理調(diào)整轉(zhuǎn)爐裝入鐵水廢鋼比入手,在廢鋼消耗與轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡、金屬料吹損、爐況以及鋼水終點控制之間尋找平衡點,達到廢鋼、生鐵與鐵水的最佳配比,為降低鐵耗創(chuàng)造條件。同時,根據(jù)鐵水中Si、S含量,調(diào)整入爐廢鋼結(jié)構(gòu),細化不同鐵水、廢鋼的入爐料,避免鋼水過氧化,重點控制倒爐頻次、終點C和出鋼溫度,提高一次拉碳率及濺渣護爐質(zhì)量,減少冶煉過程噴濺,降低鐵損。目前,鋼鐵料耗控制在計劃值1080kg/t鋼之內(nèi)。

冶煉成本在煉鋼工序成本中占有很大的比重,降低煉鋼工序成本的關(guān)鍵在爐前。工序從鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐冶煉、精煉、澆注等各個環(huán)節(jié)嚴格管理,對重要和關(guān)鍵控制點嚴格監(jiān)控、精細管理、及時糾偏。對合金消耗這一影響成本的主要因素,進行重點布控,并根據(jù)鐵水成份,分鋼種按計劃合理配加合金和耐輔材,減少不必要的浪費。工序采取在精煉環(huán)節(jié)進行合金二次配加法,收效顯著。合金二次配加法,即在冶煉過程中,對于上精煉爐的低合金鋼種如Q345B、Q345C、HRB335、HRB400等,在爐前脫氧合金化時加入總量二分之一的硅錳,到精煉爐后再加另外二分之一硅錳。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,此操作法不僅降低了轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度50℃左右,減少了轉(zhuǎn)爐的供氧量4m3/t鋼,合金回收率也提高了4-10﹪,每爐鋼硅錳加入量減少了100kg左右,而且降低了轉(zhuǎn)爐的侵蝕速度,減少了耐材的使用數(shù)量和補、護爐的頻率,降低了工人的勞動強度,提高了轉(zhuǎn)爐爐齡。同時,工序還采取精煉爐用普通硅錳替代中碳錳鐵,不僅確保了產(chǎn)品質(zhì)量,硅錳的使用成本也大大降低,僅此一項,2009年就節(jié)約硅錳費用500多萬元。

(鋼訊)


 
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