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轉(zhuǎn)爐冶煉的高強度供氧

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)10350
核心提示:研究工作表明,高供氧強度吹煉可以加快轉(zhuǎn)爐煉鋼過程的反應(yīng)速度,改善反應(yīng)的動力學(xué)條件,使脫磷、脫硫等反應(yīng)

研究工作表明,高供氧強度吹煉可以加快轉(zhuǎn)爐煉鋼過程的反應(yīng)速度,改善反應(yīng)的動力學(xué)條件,使脫磷、脫硫等反應(yīng)更接近平衡,從而提高氧氣轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)率。目前,國內(nèi)大型轉(zhuǎn)爐的供氧強度平均在3.2m3/(min·噸鋼),相比國際先進水平4m3/(min·噸鋼),還有很大的提高空間。

南京鋼鐵公司與鋼鐵研究總院合作進行了提高轉(zhuǎn)爐供氧強度、縮短每爐鋼供氧時間的研究。新噴頭的氧氣流量比舊噴頭增加14%,供氧強度達到4.38m3/(min·噸鋼),每爐鋼吹氧時間平均為12.2分鐘,比舊噴頭縮短了1.5分鐘。由于氧槍設(shè)計合理,冷卻水流量達到60m3/h,氧槍具有足夠的冷卻能力。實踐證明,與舊噴頭相比,新噴頭氧氣射流對熔池的攪拌能量增加21%,熔池的混勻時間縮短10秒左右。新噴頭改善了熔池化學(xué)反應(yīng)的動力學(xué)條件,使爐渣的脫磷、脫硫效率提高。實驗也表明,高供氧強度不僅適用于鐵水條件較好的轉(zhuǎn)爐,而且同樣適用于鐵水中磷含量、硫含量偏高的轉(zhuǎn)爐。另外,由于新噴頭對熔池的強烈攪拌和適當(dāng)?shù)膰娍捉嵌?,使成渣速度加快、化渣效果更好,噴濺明顯減少。

唐山鋼鐵公司與鋼鐵研究總院合作,進行了高供氧強度下吹煉的工藝開發(fā),取得了明顯成效。供氧強度由3.90m3/(min·噸鋼)提高到4.65m3/(min·噸鋼),氧氣流量增加15%,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。在采用這種新技術(shù)后,平均每爐吹氧時間縮短2.1分鐘,生產(chǎn)能力提高7%;由于轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)率的提高,增加了工序間生產(chǎn)組織的緩沖能力,大幅度地減少了連鑄生產(chǎn)中斷,明顯提高連鑄坯產(chǎn)量;吹煉過程化渣快,吹煉到3分鐘爐渣堿度就可達到2.06,噴濺和返干比原來減少10.5%,未發(fā)生返干和噴濺的爐數(shù)占82.0%;由于槍身粘鋼割槍的比例減少13%,周轉(zhuǎn)氧槍減少12只,噴頭壽命提高20爐,達到200爐;由于氧氣射流對熔池的沖擊作用減小,減輕了轉(zhuǎn)爐爐底侵蝕,補爐底次數(shù)明顯減少,十分有利于爐齡的提高。經(jīng)實際生產(chǎn)證明,僅提高轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量一項,每年就可取得360萬元的經(jīng)濟效益。

在這種技術(shù)改造中,氧槍噴頭的改進是一個關(guān)鍵。過去,我國的一些大型轉(zhuǎn)爐,使用進口噴頭,價格昂貴,且不能滿足鋼鐵發(fā)展的要求?,F(xiàn)在我國已經(jīng)能夠自主開發(fā)出大流量、高強度供氧噴頭。馬恩祥等人研發(fā)的噴頭經(jīng)寶鋼實際生產(chǎn)檢驗,顯示出一系列優(yōu)點:(1)在相同操作壓力下新噴頭比進口噴頭總供氧量增加12.4%。與進口噴頭相比,每爐純吹氧時間縮短2.1分鐘,每爐節(jié)約氧耗218m3,年直接經(jīng)濟效益1360萬元,還節(jié)省了進口噴頭所需的外匯。(2)射流速度衰減慢,凹坑深度和沖擊面積都有所增加,對化渣、脫碳有利。(3)使用該噴頭冶金效果好,鋼水中[P]、[S]低,具有化渣好、噴濺少、操作穩(wěn)定等優(yōu)點。(4)使用該噴頭可明顯改善爐渣成分,有利于提高爐齡,與進口噴頭相比,最多可提高341爐。

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