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轉爐冶煉的高強度供氧

   2020-09-01 互聯(lián)網中國鑄造網10360
核心提示:研究工作表明,高供氧強度吹煉可以加快轉爐煉鋼過程的反應速度,改善反應的動力學條件,使脫磷、脫硫等反應

研究工作表明,高供氧強度吹煉可以加快轉爐煉鋼過程的反應速度,改善反應的動力學條件,使脫磷、脫硫等反應更接近平衡,從而提高氧氣轉爐的生產率。目前,國內大型轉爐的供氧強度平均在3.2m3/(min·噸鋼),相比國際先進水平4m3/(min·噸鋼),還有很大的提高空間。

南京鋼鐵公司與鋼鐵研究總院合作進行了提高轉爐供氧強度、縮短每爐鋼供氧時間的研究。新噴頭的氧氣流量比舊噴頭增加14%,供氧強度達到4.38m3/(min·噸鋼),每爐鋼吹氧時間平均為12.2分鐘,比舊噴頭縮短了1.5分鐘。由于氧槍設計合理,冷卻水流量達到60m3/h,氧槍具有足夠的冷卻能力。實踐證明,與舊噴頭相比,新噴頭氧氣射流對熔池的攪拌能量增加21%,熔池的混勻時間縮短10秒左右。新噴頭改善了熔池化學反應的動力學條件,使爐渣的脫磷、脫硫效率提高。實驗也表明,高供氧強度不僅適用于鐵水條件較好的轉爐,而且同樣適用于鐵水中磷含量、硫含量偏高的轉爐。另外,由于新噴頭對熔池的強烈攪拌和適當?shù)膰娍捉嵌?,使成渣速度加快、化渣效果更好,噴濺明顯減少。

唐山鋼鐵公司與鋼鐵研究總院合作,進行了高供氧強度下吹煉的工藝開發(fā),取得了明顯成效。供氧強度由3.90m3/(min·噸鋼)提高到4.65m3/(min·噸鋼),氧氣流量增加15%,達到國內領先水平。在采用這種新技術后,平均每爐吹氧時間縮短2.1分鐘,生產能力提高7%;由于轉爐生產率的提高,增加了工序間生產組織的緩沖能力,大幅度地減少了連鑄生產中斷,明顯提高連鑄坯產量;吹煉過程化渣快,吹煉到3分鐘爐渣堿度就可達到2.06,噴濺和返干比原來減少10.5%,未發(fā)生返干和噴濺的爐數(shù)占82.0%;由于槍身粘鋼割槍的比例減少13%,周轉氧槍減少12只,噴頭壽命提高20爐,達到200爐;由于氧氣射流對熔池的沖擊作用減小,減輕了轉爐爐底侵蝕,補爐底次數(shù)明顯減少,十分有利于爐齡的提高。經實際生產證明,僅提高轉爐產量一項,每年就可取得360萬元的經濟效益。

在這種技術改造中,氧槍噴頭的改進是一個關鍵。過去,我國的一些大型轉爐,使用進口噴頭,價格昂貴,且不能滿足鋼鐵發(fā)展的要求?,F(xiàn)在我國已經能夠自主開發(fā)出大流量、高強度供氧噴頭。馬恩祥等人研發(fā)的噴頭經寶鋼實際生產檢驗,顯示出一系列優(yōu)點:(1)在相同操作壓力下新噴頭比進口噴頭總供氧量增加12.4%。與進口噴頭相比,每爐純吹氧時間縮短2.1分鐘,每爐節(jié)約氧耗218m3,年直接經濟效益1360萬元,還節(jié)省了進口噴頭所需的外匯。(2)射流速度衰減慢,凹坑深度和沖擊面積都有所增加,對化渣、脫碳有利。(3)使用該噴頭冶金效果好,鋼水中[P]、[S]低,具有化渣好、噴濺少、操作穩(wěn)定等優(yōu)點。(4)使用該噴頭可明顯改善爐渣成分,有利于提高爐齡,與進口噴頭相比,最多可提高341爐。

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