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6 5 M n熱軋窄帶鋼內(nèi)部質(zhì)量控制

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)7920
核心提示:(1)鋼水溫度控制是提高鑄坯質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),對過熱度高易造成鋼水在凝固過程中大的溫度梯度,促使柱狀晶的

(1)鋼水溫度控制是提高鑄坯質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),對過熱度高易造成鋼水在凝固過程中大的溫度梯度,促使柱狀晶的生長,從而在凝固前沿彼此搭接產(chǎn)生所謂“搭橋”,阻止或妨礙鋼水進(jìn)入收縮孔穴,產(chǎn)生鑄坯中心疏松、縮孔,加劇中心偏析。依照液相線溫度計算結(jié)果及生產(chǎn)節(jié)奏要求,我廠中包鋼水溫度嚴(yán)格控制在14951510℃,鋼水過熱度按照15~30%控制。生產(chǎn)實踐表明,該溫度控制較為

合理。

(2)對中高碳鋼種鋼種來說,合理拉速限定十分重要,過高易造成漏鋼、拉斷等生產(chǎn)事故,而且隨著拉速的提高,鋼水在結(jié)晶器中的流動狀態(tài)更加激烈,傳熱及凝固過程易于波動,導(dǎo)致鋼水中夾雜物上浮困難;也易使鋼液凝固速度降低,延長液相穴長度,液相穴鋼流在二冷區(qū)的湍流影響范圍加大,易于引發(fā)內(nèi)裂和偏析缺陷。我們根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,拉速控制在≤1.4m/rain,生產(chǎn)較為穩(wěn)定。

(3)在借鑒相關(guān)鋼廠經(jīng)驗及有關(guān)65Mn生產(chǎn)理論基礎(chǔ)上,我廠對結(jié)晶器采取了強冷,使用加壓泵,水量提高到250~270m3/h,同時二冷配水較Q215降低30%左右,比水量控制0.60~O.80i/Kg,對抑制柱狀晶生長,增加等軸晶區(qū),減少中心偏析,改善鑄坯結(jié)晶組織,較為有利。

鑄坯質(zhì)■狀況

對65Mn鑄坯取樣檢驗,檢測氣體含量均較低,N含量為38—50PPm、0含量為43~61PPm。鑄坯做低倍硫印檢驗,中心縮孔1.0級,疏松0.5級,中心偏析1.0級,缺陷少,缺陷級別低,鑄坯質(zhì)量良好。對同一爐鋼鑄坯低倍試樣分析碳成分,鑄坯斷面碳含量偏差≤0.02%C。鑄坯經(jīng)軋制后,帶卷無表面裂紋、分層、結(jié)疤等缺陷,脫碳層深度不大于O.08mm,軋材性能指標(biāo)穩(wěn)定,滿足了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求。


 
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