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 改善鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的措施

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)黎美容12990
核心提示:   九鋼煉鋼廠因二次冷卻工藝和連鑄設(shè)備存在問題,小方坯時常產(chǎn)生角部裂紋、中間裂紋、壓下裂紋和中心疏
 

   九鋼煉鋼廠因二次冷卻工藝和連鑄設(shè)備存在問題,小方坯時常產(chǎn)生角部裂紋、中間裂紋、壓下裂紋和中心疏松。通過工藝優(yōu)化和設(shè)備改進(jìn),使小方坯內(nèi)部缺陷率降到較低水平。通過采取措施,連鑄坯內(nèi)部質(zhì)量有了較大改善,連鑄坯低倍檢驗(yàn)結(jié)果表明,基本上消除了角部裂紋和壓下裂紋,中間裂紋在0.5~1.0級,中心疏松0.5~1.0級。

  (1)為減輕鑄坯內(nèi)部裂紋,結(jié)晶器冷卻和二冷段不可強(qiáng)冷,著手對結(jié)晶器水量和二冷比水量的優(yōu)化。

  (2)通過調(diào)整不同的拉矯壓力,取相應(yīng)的低倍試樣,摸索最佳的拉矯壓力,綜合考慮液壓狀況,紅坯壓力從510MPa逐步優(yōu)化為310MPa,并且更換液壓閥臺,使紅坯壓力保持穩(wěn)定。

  (3)淘汰遺留的水套,水套壁厚由6mm改為8mm,材質(zhì)由碳鋼改為不銹鋼,此種水套不易變形,內(nèi)壁光滑,結(jié)晶器水縫的水的流場均勻。

  (4)提高冷卻水水質(zhì)

  (5)精細(xì)操作,通過用后浸入式水口渣線的情況判定結(jié)晶器液面的穩(wěn)定性,結(jié)晶器液面控制穩(wěn)定性大大提高,結(jié)晶器液面波動由原±10mm左右提高到±5mm,同時確保浸入式水口的對中,保護(hù)渣的充填相對比較規(guī)范。

  (6)改變連鑄設(shè)備冷卻水紊亂的現(xiàn)狀,改變水路方向,優(yōu)化水冷噴嘴和水量,基本達(dá)到少量水流到紅坯上。

  (7)嚴(yán)格控制中間包內(nèi)鋼水過熱度。原來中間包鋼水20~30℃的過熱度相對較大,鑄坯柱狀晶相對發(fā)達(dá),鑄坯產(chǎn)生內(nèi)部裂紋和中心疏松的幾率增大,通過中間包溫度的研究,現(xiàn)嚴(yán)格控制中間包鋼水過熱度為15~25℃。

  (8)提高鋼水的純凈度,提高鋼中的Mn/S。以前,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中全程吹氬氣攪拌,之后小氬氣軟吹3min,優(yōu)化為出鋼過程中全程吹氬氣攪拌,小氬氣4min,促進(jìn)脫氧產(chǎn)物的充分碰撞、長大和上浮;同時提高20MnSi和20MnSiV成品中的錳含量,降低成品中的硫含量,由此提高鋼中的Mn/S,在優(yōu)化前Mn/S很多爐次低于15,優(yōu)化后全部在18以上,以上措施降低了鋼中硫在晶界的熱脆傾向。

 
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