今年3月,揚子石化丁二烯車間針對3套丁二烯裝置第二精餾塔回流泵機械密封出現(xiàn)泄漏的難題,邀請機械密封制作廠家聯(lián)手開展技術(shù)攻關(guān),采用新技術(shù)對原密封進行工藝改進,成功解決了機械密封總是泄漏的棘手難題。機械密封改進投運一個多月來,回流泵無任何泄漏現(xiàn)象。
揚子石化3套丁二烯裝置B-GA3112A/B兩臺機泵為第二精餾塔回流泵,承擔著丁二烯產(chǎn)品外送界區(qū)的重任;回流泵的泵軸密封采用的是串聯(lián)式雙端面機械密封。然而,由于設(shè)計、安裝等因素,自3套丁二烯裝置2008年4月投產(chǎn)以來,A、B兩臺機泵泄漏頻繁,平均每年檢修次數(shù)超過4次以上。在今年2月份,揚子石化丁二烯車間開展的“最差十臺機泵”評選活動中,兩臺機泵被評為最差機泵,得分最低。為了徹底消除泄漏煩惱,今年3月,揚子石化丁二烯組成了技術(shù)攻關(guān)小組,決定啃下這塊“硬骨頭”。攻關(guān)小組認真總結(jié)分析兩臺機泵歷年來的檢修資料和運行數(shù)據(jù),深刻查找機泵泄漏的根本原因。最終他們發(fā)現(xiàn)檢修次數(shù)多的主要原因,是因為機泵介質(zhì)側(cè)機械密封出現(xiàn)泄漏而安排檢修,根本原因就是機械密封產(chǎn)品的本質(zhì)缺陷。
因此,技術(shù)攻關(guān)小組主動聯(lián)系該機械密封制造廠家,綜合工藝原料的介質(zhì)狀況和機泵的運行工藝條件,認真分析機械密封泄漏的影響因素,采取針對措施對回流泵的機械密封進行改進攻關(guān)。為了減少原料介質(zhì)由于汽化破壞密封端面造成機械密封泄漏,攻關(guān)小組將密封腔的沖洗孔加工成環(huán)形槽,同時采用加工出推環(huán)內(nèi)孔、減少推環(huán)與軸套的碰擦、加強后級密封的循環(huán)等措施,有效避免了介質(zhì)汽化,有效降低了機械密封泄漏的可能性?;亓鞅脵C械密封改進投運一個多月來,兩臺機泵無任何泄漏現(xiàn)象,技術(shù)攻關(guān)成效顯著。