
一汽鑄造有限公司壓鑄廠新廠800噸壓鑄機,經過近半年的生產運行,通過不斷的改善操作程序和工作方法,生產效率得到穩(wěn)步提升。
800噸壓鑄機,2014年5月開始調試,6月份進入試生產階段。設備維修人員和操作員工剛進入了實際操作時,對新設備性能、操作方法以及維修等方面還沒有足夠的了解,只是通過了設備廠家簡單的理論培訓,就進入到調試階段了,所以,試生產初期很多困難接連產生,遠遠大不到生產要求。面對老廠產品不斷在新廠調試,并逐漸過渡到新廠生產,新設備生產效率直接制約了老廠產品的過渡。
壓鑄廠針對這種困難,在不影響生產的情況下,一方面加強了操作員工的現場培訓,一方面加快維修人員進行現場指導能力提升的訓練,經過不到兩個月的時間和不斷的研究和總結,對新設備加深了理解和認識,在生產過程中,相繼自行調整了生產時間,理順了生產程序。7月份以后,員工自行調整了交接單的時間,提前做好生產準備,保證生產;改變扒渣、清泵的時間,保證設備正常運行;提高保養(yǎng)標準,降低了設備停臺工時;涂料配比實現自動化,提高了噴涂質量和壓鑄件質量。經過員工能力的提升、工作程序的調整,設備開動率得到保證,產品質量得到提升,生產效率達到設備的設計能力。2015年1月,壓鑄件班產量實現大幅提升,為壓鑄廠老廠產品向新廠過渡,提供了生產保證。