隨著電爐煉鋼技術的進步,電爐冶煉節(jié)奏不斷加快,人們對電爐冶煉終點控制越來越重視。電爐終點控制的目標是在盡量減少能量和物料消耗的條件下,確保在冶煉周期時間節(jié)點上鋼液成分和溫度的同時命中,并做到固體物料完全熔化。近幾年衡鋼45t電爐通過不斷改造,用氧量增大,冶煉時間持續(xù)降低。隨著冶煉節(jié)奏的加快,鋼水終點控制的問題越來越突出,主要表現(xiàn)為:氧化末期鋼水過氧化嚴重,氧化末期鋼水中碳含量([C],質(zhì)量分數(shù))經(jīng)??刂圃?.05%以下,甚至低至0.01%~0.02%,鋼水氧含量([O],質(zhì)量分數(shù))很高,導致脫氧材料消耗量大,并在鋼水中形成大量內(nèi)生夾雜物,嚴重影響鋼水和連鑄坯的質(zhì)量。因此,開展電爐終點碳控制研究勢在必行。
筆者通過對45t電爐終點碳控制技術進行研究,優(yōu)化了冶煉工藝及用氧制度,改進了泡沫渣工藝。電爐氧化末期鋼水碳的合格率得到較大提高,減少了脫氧材料加入量,在一定程度上降低了LF座包鋼水中的氧含量,提高了鋼水的質(zhì)量。通過優(yōu)化泡沫渣工藝,電爐爐蓋結(jié)冷鋼現(xiàn)象已基本杜絕,爐子水冷件漏水現(xiàn)象大幅度減少,縮短了熱停時間。(金也)