三鋼煉鋼16項重大技術攻關項目之一一優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝技術攻關經(jīng)過半年多的實踐,日前已見成效,留渣率逐步提高,鋼水中出鋼[P](磷)≤0.035%所占百分比均大于95%,完成一檔攻關目標。
轉(zhuǎn)爐造渣操作是轉(zhuǎn)爐煉鋼的關鍵操作,優(yōu)化造渣工藝不僅能夠減少造渣材料的使用,降低煉鋼生產(chǎn),更有利于脫磷、脫硫,提高鋼水質(zhì)量,是優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煉鋼的前提條件。近期,由于原材料質(zhì)量較差,同時轉(zhuǎn)爐爐前采用了轉(zhuǎn)爐超裝和增加廢鋼比等措施,致使轉(zhuǎn)爐內(nèi)脫P、脫S困難增大。為了提高鋼水質(zhì)量,降低成本,煉鋼廠在兩個轉(zhuǎn)爐車間開展了優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝技術攻關。
采用留渣法加大留渣操作,改善成渣條件,規(guī)范留渣操作工藝和造渣制度,制定相關的安全操作規(guī)定,確保達到轉(zhuǎn)爐留渣率≥60%的目標。優(yōu)化氧槍噴頭,使用新氧槍噴頭代替原噴頭,適當降低供氧強度,擴大沖擊面積,冶煉過程更趨于平穩(wěn),建立新的供氧操作模式,促進化渣,提高脫P效率,降低鋼鐵料消耗。為了進一步優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝,該廠還引進固體顆粒渣促進前期化渣,起到降溫及調(diào)溫作用,即在每爐吹煉3-5分鐘前加入200kg顆粒渣作為返回渣使用,促進前期渣迅速形成,中后期替代部分礦石加入調(diào)溫,節(jié)約了礦石及石灰的用量。
為確保生產(chǎn)順利,在固態(tài)渣造渣操作過程中,控制好終點溫度,預防噴濺。此外,該廠加強對原料如石灰等質(zhì)量情況跟蹤,規(guī)定每日白班抽查石灰質(zhì)量,進行石灰的水化試驗,在發(fā)現(xiàn)原材料有波動情況時,及時反饋。