某柴油機廠生產(chǎn)的QT700-2球鐵曲軸的生產(chǎn)工藝為:沖天爐與電爐雙聯(lián)熔煉→澆注→拆箱(>72h)→熱處理。
在一個月的時間里2根φ270mm的曲軸在拆箱過程中發(fā)生斷裂現(xiàn)象,造成很大的損失。
材料檢驗發(fā)現(xiàn)2根曲軸的Mn含量偏高,Si含量偏低。
此曲軸為8缸機曲軸,斷裂發(fā)生在第4拐的主軸與曲柄連接處,斷面與主軸方向呈90°,整個斷面平整呈結(jié)晶狀,無黑渣、縮松等現(xiàn)象,未見有塑性變形呈脆性斷裂狀。
從斷口附近取樣作金相檢驗,曲軸球化率為3級,夾雜物<2級,符合技術(shù)要求。金相組織為:珠光體+少量鐵素體+碳化物和球狀石墨。其中碳化物呈塊狀與網(wǎng)狀。珠光體含量為95%~90%?;w組織中有網(wǎng)狀C化物析出為不正常組織。
從以上檢驗分析,曲軸的脆性斷裂與材料的組織有關(guān),90%的珠光體與網(wǎng)狀碳化物使材料有很大的脆性,在有外力作用時很容易脆斷。網(wǎng)狀碳化物的形成與材料的成分,冷卻工藝的不合理有關(guān)。首先,成分中Mn含量偏高,增加了向珠光體轉(zhuǎn)變和正偏析的趨勢,Mn元素在凝固冷卻時除溶入奧氏體中,更易形成碳化物聚集于共晶團(tuán)的晶界處,最終形成晶間的碳化物。并且球鐵件中含Si量低,Cu,Mn等促進(jìn)珠光體成分較多時,鑄件在共析轉(zhuǎn)變時,過飽和的奧氏體冷卻不當(dāng)時也會使碳化物呈網(wǎng)狀,半網(wǎng)狀沿晶界析出。這些晶界之間的碳化物使鑄態(tài)球鐵韌性下降,脆性增大。其次鑄型采用剛性很大的型砂與冷鐵制作,鑄件冷卻時基本上無退讓性。在冷透的過程中由于鑄件收縮得不到松弛,各個曲柄產(chǎn)生很大的拉應(yīng)力,如有外力作用時很容易發(fā)生斷裂。
因此采用以下改進(jìn)措施
1.調(diào)整化學(xué)成分
嚴(yán)格控制原材料的供貨與檢驗,降低Mn含量,最終應(yīng)ω(Mn)<0.40%,使鑄件形成較少的晶界碳化物;適當(dāng)降低Cu的含量到0.60%~0.70%;適當(dāng)取Si含量上限2.3%~2.5%,使得鑄件在冷卻過程中奧氏體的含碳量降低,共析轉(zhuǎn)變時沒有碳化物沿晶界析出。QT700-2最終要求性能通過后續(xù)的熱處理來達(dá)到。
2.調(diào)整拆箱工藝
鑄件澆鑄后在20h~36h內(nèi)打開面箱,加快750℃左右的冷卻速度,使共析轉(zhuǎn)變時來不及析出網(wǎng)狀碳化物。60h時開始拆箱,這時鑄件仍有300℃左右的溫度,鑄件收縮較小,內(nèi)應(yīng)力也較小,避免與外力疊加產(chǎn)生斷裂。(榕霖)