轉(zhuǎn)爐煉鋼就是造渣。常見的監(jiān)控轉(zhuǎn)爐的操作方法很多,而當前最為新穎的是利用CO濃度曲線監(jiān)控轉(zhuǎn)爐造渣。在轉(zhuǎn)爐造渣的過程中容易出現(xiàn)返干和噴濺,預防了該兩個問題,便可確保造渣順利。
由于CO濃度變化與造渣過程中脫碳速度成正比,由分析得知,轉(zhuǎn)爐造渣時CO濃度曲線變化規(guī)律:吹煉初期,脫碳反應剛剛開始,CO呈上升趨勢,并在4-6min達到最大值;吹煉中期,脫碳反應正常進行,CO濃度較為穩(wěn)定,在±5%波動;吹煉末期,隨溶池中碳的不斷減少,CO濃度迅速下降,時間3min左右。通過觀察到有駁于此CO濃度曲線變化規(guī)律,便可預測發(fā)生的問題。
吹煉初期:一種是發(fā)現(xiàn)CO濃度迅速升高,表明返干,這是由于溶池溫度較高,脫碳反應速度迅速提高,爐渣中FeO被消耗而未形成泡沫渣所致。應加入礦石、輕燒白云石等輔料降低爐溫,同時提高槍位,降低脫碳反應速度。另一種是發(fā)現(xiàn)CO濃度遲遲不能升高,這是由于溶池溫度偏低、脫碳反應速度低,爐渣乳化液未形成所致。應采取低槍位開吹,減少加入散裝料量或延緩加入時間,當濃度明顯上升再恢復正常槍位繼續(xù)加料吹煉。
吹煉中期:當發(fā)現(xiàn)CO濃度持續(xù)升高時,表明返干??商針屛患s0.2-0.4m來控制;如熱量富余時,可加入氧化鐵的渣,或加入礦石,如加入礦石30s-1min中,若渣況未得改善,可結合考慮提高槍位。當發(fā)現(xiàn)CO濃度持續(xù)降低時,表明將要噴濺,這是由于溫度降低,碳氧反應得到抑制,應降低槍位或者先加入少量石灰、白云石之類的渣料,待泡沫渣渣面穩(wěn)定后,再降低槍位至基本槍位以下0.1-0.2m處。當CO濃度停止下降時,可提槍恢復至基本位。
利用CO濃度曲線監(jiān)控轉(zhuǎn)爐造渣噴濺成功率在85%以上,噴濺發(fā)生率由21%降低至4.3%,取得了良好的經(jīng)濟效益。
(來源:鋼鐵產(chǎn)業(yè))