在電渣冶煉時,鋼錠底部100-400mm處會存在不同程度渣疤、渣溝等缺陷,嚴(yán)重影響了電渣錠的表面質(zhì)量,降低了鋼錠的成材率,需要分析及控制。
原因分析
電渣爐設(shè)備為單支臂冶煉形式,冶煉起弧采用金屬電極直接起弧法冶煉,同時充填比較大,電流電壓參數(shù)匹配不當(dāng),冶煉造渣期時間短,爐渣熱量損失大,爐內(nèi)渣溫低,周邊結(jié)殼嚴(yán)重,從而產(chǎn)生電渣錠底部出現(xiàn)缺陷問題。
2、控制措施
1)冶煉操作
起弧加渣要緩慢均勻,手動控制起弧,電壓電流設(shè)定值不可過大,待渣料完全熔化后再轉(zhuǎn)入自動控制,其次控制好爐溫,缺陷是由于:重熔初期渣池溫度低,冷卻強(qiáng)度大,渣鋼過熱溫度低,且在靠近結(jié)晶器邊緣的渣料沒有熔化好,在水冷結(jié)晶器強(qiáng)制冷卻下,造成渣層表面與結(jié)晶器內(nèi)壁接觸的渣線部位結(jié)殼,金屬熔池鋼液上升到該部位,會形成“渣疤”、“渣溝”。為此,當(dāng)直接起弧冶煉金屬電極轉(zhuǎn)入正常熔煉進(jìn)入渣池要控制好電流,維持在6KA左右,電壓40V左右,保持30-40min。
有時精煉期會發(fā)生電流波動不穩(wěn)定、鳴弧等不正常情況,冶煉中斷,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況采取補(bǔ)救措施:敲打結(jié)晶器,調(diào)整電流電壓,待渣溫升高,周表無黑渣,流動性好再轉(zhuǎn)入正常冶煉。
2)冷卻水控制
在正常冶煉過程中,結(jié)晶器的出水溫度應(yīng)控制在40-60℃,水冷底座出水溫度應(yīng)控制在40℃左右,在整個冶煉過程中力求以最短的時間調(diào)整保持穩(wěn)定的正常水溫。
3)冶煉電壓控制
電壓低時,電流相對調(diào)低,小電流操作有利于迅速提高渣池溫度;
電流高時,電流相對調(diào)高,電壓電流設(shè)定要匹配;
電壓波動頻繁時,應(yīng)下調(diào)熔化速度;
電壓重熔過程中,應(yīng)盡量保持穩(wěn)定的電制度。
(紫焰)