近日,寶通鋼鐵電爐兌80%鐵水比冶煉取得初步成功,實(shí)現(xiàn)了電爐不通電冶煉,每月可降低成本約200萬元。
金融危機(jī)以來,寶通鋼鐵產(chǎn)品受到極大的沖擊,特別是低端產(chǎn)品,采取高爐加電爐的工藝,成本劣勢突顯,經(jīng)營壓力巨大。針對嚴(yán)峻的市場形勢和經(jīng)營壓力,寶通鋼鐵積極實(shí)施“全員化、方法化、可持續(xù)化”的成本改善活動,以市場倒逼成本,以生存倒逼責(zé)任。在繼降低鋼鐵料消耗課題取得年降本2000萬元的成果后,寶通鋼鐵通過不斷提高電爐兌鐵水的比例,積極降低電爐電耗和電極消耗。
為了實(shí)現(xiàn)高鐵水比冶煉,寶通鋼鐵成立了以煉鋼技術(shù)、管理人員為首的攻關(guān)小組,在充分消化、吸收相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,從去年12月以來,在鐵水比上下了狠工夫,從起初每爐兌25噸鐵水到30噸、再到33噸,最后到36噸,鐵水比從往年的40%增加到65%左右。今年,在攻關(guān)小組的不斷摸索改進(jìn)下,電爐電耗比往年下降了50%。
同時,攻關(guān)小組通過調(diào)整鐵水加入量、控制鐵水成分、合理配置氧槍等措施,實(shí)現(xiàn)了鐵水比從65%一步跨越到80%的極限,達(dá)到電爐不通電冶煉的目標(biāo),從而在45噸鐵水模式下實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐化冶煉。據(jù)悉,與65%鐵水比相比,在80%鐵水比冶煉模式下,用電峰期冶煉一爐鋼的成本將降低5000元以上,既發(fā)揮了高爐鐵水的規(guī)模優(yōu)勢,又大幅降低了煉鋼成本。
(來源:鋼鐵產(chǎn)業(yè))