生產(chǎn)經(jīng)驗表明,當(dāng)渣量超過350kg/t時,煤比不宜超過180kg/t;渣量超過300kg/t,煤比不宜超過200kg/t。隨著國際市場鐵礦石價格的不斷上漲,人們不得不考慮低品質(zhì)鐵礦的利用。但隨著鐵礦品位的下降、高爐冶煉的渣比增加,增加了高爐冶煉難度。
日鋼通過深入的技術(shù)研究,成功地摸索出一套低成本爐料結(jié)構(gòu)的冶煉技術(shù),其主要特點(diǎn)是:低品位、大渣量、高鋁渣。通過2007年、2008年兩年的生產(chǎn)實踐,日鋼采取高風(fēng)溫、大富氧、助燃劑噴吹等技術(shù)措施,提高煤粉置換比,降低燃料消耗,突破了大渣量、高煤比、低燃料比冶煉的技術(shù)瓶頸。
隨著煤比提高、礦焦比增加,焦炭在爐內(nèi)將承受更大的負(fù)荷,同時,風(fēng)口煤粉燃燒,增加了CO2濃度,加劇了焦炭的氣化反應(yīng),降低了焦炭強(qiáng)度。因此,高噴煤冶煉提高了對焦炭質(zhì)量的要求,必然帶來焦炭價格的升高。選擇適宜的焦炭標(biāo)準(zhǔn)是必要的,可以避免成本浪費(fèi),日鋼首先建立了完備的焦炭質(zhì)量評價體系。
超高濃相噴吹時容易發(fā)生堵槍、結(jié)焦等,甚至燒槍,影響煤-比增加,是制約噴吹的一個關(guān)鍵性問題。為解決噴煤輸送問題,日鋼將煤粉200目粒級由原60%~70%降至40%~50%,噴吹濃度降至30~40kg/m3,提高噴吹壓力,改善輸煤流態(tài)化效果,實現(xiàn)了.單槍噴煤量達(dá)到15t/h,滿足了高爐的高煤比需求。
另外,在此基礎(chǔ)上,日鋼還開發(fā)出大渣量、高煤比操作下獲得低燃料比的操作技術(shù):一是提高煤粉置換比。煉鐵噴煤實踐表明,當(dāng)煤比低于180kg/t時,煤粉風(fēng)口燃燒率70%~80%;煤比達(dá)到200kg/t時,煤粉風(fēng)口燃燒率60%~70%,說明超過180kg/t部分的煤粉在風(fēng)口燃燒不超過20%。因此,可以說明改善煤粉燃燒,減少未燃煤粉,是實現(xiàn)高爐高煤比的技術(shù)關(guān)鍵。日鋼并未走“提高煤粉-200目粒級”的老路子,而是從創(chuàng)新角度著手。
①大富氧。經(jīng)驗表明,高爐富氧在2.5%以內(nèi)時,隨著富氧的進(jìn)一步提高,燃料比上升,這是在煤比偏低的條件下得出的結(jié)論。大富氧與高煤比相結(jié)合,當(dāng)高爐將富氧率提高到3.5%~4.5%時,煤粉置換比提高到0.95~1.05,富氧的效益增加。此外,提高富氧率,有利于理論燃燒溫度升高,增加1%富氧率,提高煤比15~20kg/t。
②噴吹助燃劑。日鋼高爐率先采用噴吹輕燒白云石等熔劑作為助燃劑,改善煤粉燃燒。助燃劑配比3%~5%,降低燃料比5~8kg/t,同時減少燒結(jié)礦中熔劑的配比。
③均噴廣噴。限制噴煤量調(diào)節(jié)幅度、頻次,單次調(diào)整煤量不超過0.5噸,班調(diào)節(jié)次數(shù)不超過3次,穩(wěn)定風(fēng)口前燃燒反應(yīng),減少未燃煤粉增加的惡劣影響。
二是高風(fēng)溫。風(fēng)溫是高爐經(jīng)濟(jì)且利用率高的能源,是降低燃料比和生鐵成本的有效措施之一。自2007年以后,日鋼煉鐵的平均風(fēng)溫超過1160℃,部分高爐風(fēng)溫已經(jīng)突破1200℃。日鋼16座高爐平均超過1170℃的高風(fēng)溫,是熱風(fēng)爐使用低熱值的高爐煤氣燒爐實現(xiàn)的。高爐風(fēng)溫之所以能夠逐年增高,。原因取決于三個方面:
①送風(fēng)系統(tǒng)滿足高風(fēng)溫供風(fēng)的要求。
②針對使用高爐煤氣燒爐,燒爐技術(shù)得到突破。正常燒爐時,采取“兩燒兩送”的燒爐制度;在煤氣壓力低于6kPa時,高爐采取“三燒一送”的燒爐制度,延長燒爐時間。針對高爐煤氣熱值低,率先采用富氧燒爐技術(shù),富氧率0.5%~1%,提高風(fēng)溫30℃~50℃。
③風(fēng)溫使用上推行“全風(fēng)溫”操作。通過提高煤比,抵消了高風(fēng)溫帶來的理論燃燒溫度增加,穩(wěn)定了高爐的熱制度。熱風(fēng)爐燒爐技術(shù)成熟,高爐風(fēng)溫波動小于15℃,在同類高爐中屬于先進(jìn)水平。三是下部制度的調(diào)整。日鋼高爐加長了風(fēng)口,增加了風(fēng)口回旋區(qū)的長度,風(fēng)口長度按照爐缸直徑的6%~6.8%選擇;斜風(fēng)口角度由70減為5°,增加了回旋區(qū)面積,減少了煤粉對風(fēng)口的沖刷;風(fēng)口面積縮小3%~5%。四是上部制度的調(diào)整。高爐調(diào)劑要求上下部相適應(yīng),下部制度變化必然帶來上部制度的變化,以期達(dá)到最佳煤氣利用率。日鋼采取的措施主要有兩個方面:
①高頂壓操作。高頂壓可以有效限制壓差,降低爐內(nèi)煤氣的流速,達(dá)到減少管道行程,利于爐況順行,提高煤氣利用率,降低燃料比,加大風(fēng)量,強(qiáng)化高爐冶煉,同時,還可以抑制高爐內(nèi)SiO2的還原,有利于低硅冶煉。
②多環(huán)布料。多環(huán)布料是無料鐘爐頂設(shè)備使用后前沿的技術(shù)之一,科學(xué)地使用多環(huán)布料,比單環(huán)布料(或者鐘式爐頂)降低燃料比20~30kg/t。多環(huán)布料的特點(diǎn):在爐喉料面形成一個適當(dāng)?shù)钠脚_和中心漏斗。焦炭平臺是根本性的,平臺的寬度以接近1/3R為宜。
五是低硅冶煉。日鋼采取的主要措施是:穩(wěn)定操作、活躍爐缸、提高渣堿度、降低硅偏差等。最后通過改進(jìn)操作,16座高爐的平均硅含量降低到0.39%,同時,降硅時,注意到鐵水物理熱的變化,特別是2010年,鐵水物理熱提高到1499℃,實現(xiàn)了真正意義上的低硅冶煉。低硅冶煉,是多環(huán)布料技術(shù)、選擇合理渣相組成、高頂壓、高風(fēng)溫、高富氧等技術(shù)成功應(yīng)用后的一個具體體現(xiàn),是煉鐵系統(tǒng)進(jìn)步后的必然結(jié)果。
六是合理配煤。經(jīng)驗表明,煤粉質(zhì)量對高爐燃料比的影響是綜合性的,僅僅追求高熱值而忽視成分影響,并不能取得最好效果。工業(yè)生產(chǎn)中,往往忽視揮發(fā)份對煤粉質(zhì)量的影響。日鋼控制噴煤煤粉揮發(fā)份15%~17%,能提高煤氣中H2利用率,高煤比后煤氣氫含量2.0%~3.0%。
七是煤氣在線監(jiān)控。日鋼對高爐煤氣利用率實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控,做到爐況變化可預(yù)測、調(diào)劑效果可視化,是提高高爐操作水平的一項重要技術(shù)進(jìn)步。
大渣量高煤比條件下的低燃料比冶煉技術(shù),是一項綜合技術(shù),日鋼全面把它運(yùn)用于高爐生產(chǎn),取得業(yè)內(nèi)矚目的成績,2007年~2010年6月煉鐵主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表9所示,渣量超過380kg/t以上,煤比已經(jīng)達(dá)到187~188kg/t,燃料比低于540kg/t,年均工序能耗低于400kgce/t。其中,全澳大利亞煤噴吹、噴吹助燃劑、富氧燒爐均屬率先使用的技術(shù),多環(huán)布料的運(yùn)用在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。
(來源:中國冶金報)