使用質(zhì)量好的原材料,特別是質(zhì)量好的焦炭和提高鐵焦比是降低原鐵液w(S)量的關(guān)鍵。選擇優(yōu)質(zhì)材料作蠕鐵生產(chǎn)的原材料,Q10或Q12生鐵,w(S)<0.02%;回爐鐵為蠕墨鑄鐵件廢品、澆冒口、披縫等,w(S)0.01%~0.02%;廢鋼為碳素鋼(邊角料),w(S)<0.04%;焦炭為云南鑄造焦,w(S)<0.02%。配比為65%生鐵+30%回爐鐵+5%廢鋼。蠕化劑為??舷⊥伶V合金(固定加入0.25%)和河南大禹稀土硅鐵合金,其中稀土鎂合金的固定加入量為0.25%,稀土硅鐵合金根據(jù)w(S)量進行調(diào)整。稀土鎂合金的主要成分為w(RE)5.5%~6.5%,w(Mg)5%~6%,w(Si)45%~50%,w(Ca)2.0%。稀土硅鐵合金的主要成分為w(RE)28%~30%,w(Si)45%~50%,w(Ca)2.5%。提高鐵焦比就是增加層鐵量和減少層焦量。
采用的鐵焦比為12.3,即800kg層鐵,65kg層焦。提高鐵焦比,對減少原鐵液w(S)量有利,但增加了熔煉過程的操作難度,熔煉過程中必須及時增加底焦和排渣,否則易出現(xiàn)浮渣堵塞過橋,鐵液倒灌風(fēng)眼等事故。
采用精選原材料提高鐵焦比的蠕鐵生產(chǎn)工藝,原鐵液中的w(S)量可穩(wěn)定地控制在0.03%以下,并大大減少了蠕化劑的加入量。從圖1可見,只需加入0.5%~0.6%,就可生產(chǎn)出符合產(chǎn)品要求(蠕化率70%~95%)的蠕鐵鑄件,使得蠕化劑的加入量比原來減少了60%。采用精選原材料、提高鐵焦比的熔煉工藝生產(chǎn)蠕鐵以來,原鐵液中的w(S)量可穩(wěn)定控制在0.03%以下,蠕化劑的加入量由原來的1.2%~1.5%降低到0.5%~0.6%。由于原鐵液w(S)量的降低,鐵液浮渣減少,鐵液的流動性提高,降低了鑄件夾渣、冷隔、漏水等缺陷的形成傾向,使鑄件廢品率由原來的25%下降到10%左右。以公司每年生產(chǎn)1000t蠕鐵鑄件計算,僅此項技術(shù)改革,蠕鐵生產(chǎn)原材料就可直接降低成本200多萬元。
(來源:現(xiàn)代鑄鐵)