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新型冶煉工藝轉(zhuǎn)爐脫磷

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)彭杰15260
核心提示:因目前國內(nèi)外鋼鐵廠家因為鐵水原始磷高或為了生產(chǎn)低磷品種,促使企業(yè)紛紛開展轉(zhuǎn)爐脫磷的工業(yè)試驗。 那么采
    因目前國內(nèi)外鋼鐵廠家因為鐵水原始磷高或為了生產(chǎn)低磷品種,促使企業(yè)紛紛開展轉(zhuǎn)爐脫磷的工業(yè)試驗。

    那么采用轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)不銹鋼脫磷需要達到什么程度?

    由于各國不銹鋼標準中成品鋼含磷量均≤0.035%,轉(zhuǎn)爐脫磷鋼水要兌入電爐生產(chǎn)不銹鋼預溶液,電爐料籃中要配入高碳鉻鐵,使得鐵水增磷。估算一般最大為0.015%,因此轉(zhuǎn)爐出鋼磷應為≤0.020%??紤]到鋼水進入鋼包后,可能要增0.001%-0.002%P,轉(zhuǎn)爐脫磷鋼水成品以≤0.015%為宜。

  轉(zhuǎn)爐脫磷常采用雙渣法,其基本的工藝操作是按照脫磷的熱力學條件,在爐渣一定的堿度下(R ≥2.0)、吹煉前期提高渣中FeO含量(噸鋼加入紅泥球6kg/t)、在前期化好渣(約6min)、鋼水溫度較低時搖爐倒渣,將爐渣中已形成的P2O5倒掉一部分,然后造新渣繼續(xù)冶煉。

  脫磷轉(zhuǎn)爐采用雙渣法操作,在吹煉前期可將鋼水中磷降低至目標值,在鋼水溫度具備出鋼條件即可出鋼,脫磷鋼水應高碳(C≥0.5%)出鋼,不可將碳降得很低,造成鋼中氧含量及吹損率增加,惡化鋼質(zhì)增加成本。

  用轉(zhuǎn)爐脫磷在國外部分企業(yè)已經(jīng)采用此工藝。國內(nèi)包鋼、寶鋼、太鋼二鋼等廠也開展了轉(zhuǎn)爐脫磷的工業(yè)試驗,并取得了一定的成效。

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