續(xù):鑄鋼生產(chǎn)中爐外精煉技術(shù)的應(yīng)用(上)
1.3雙聯(lián)工藝法的產(chǎn)品質(zhì)量
對(duì)幾個(gè)采用雙聯(lián)工藝法的鑄鋼廠產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤:①氣體含量:[H]<3.5ppm,[O]<40ppm,[N]<80ppm;②雜質(zhì)含量:[P]<0.015%,[s]<0.0l%,si、Mn可控制在0.02%內(nèi),Ni、Mo、Cu可控制在0.0l%內(nèi)。
1.4材料性能
屈服強(qiáng)度增加7%~1l%;抗拉強(qiáng)度增加3%~6%,沖擊韌度增加20%一45%;斷面收縮率、伸長(zhǎng)率基本無(wú)變化。夾雜物含量明顯減少,分布形態(tài)多呈不連續(xù)狀。
2.爐外精煉技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析
幾家鑄鋼廠使用鋼包精煉爐設(shè)備后,噸鋼原材料消耗量均有所下降。如噸鋼電耗,下降35 kwh左右。但增加LF爐設(shè)備后,需配套增大水循環(huán)系統(tǒng),除塵系統(tǒng)及其他投資,使得鋼液冶煉成本增加。但鋼液化學(xué)成分控制穩(wěn)定,合金成分控制準(zhǔn)確,鋼液成分均勻。無(wú)偏析現(xiàn)象,鋼液中氣體、夾雜物控制較高,力學(xué)性能優(yōu)良,鑄件廢品率大大降低。正基于上述原因,鋼液成本總體上基本持平。
3.使用鋼包精煉爐技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)
?、儆娩摪珶挔t技術(shù)后,鋼液中的有害元素和有害氣體降到了一個(gè)較低的含量水平,使鋼中不易形成對(duì)鑄件材質(zhì)有嚴(yán)重破壞的非金屬夾雜物,從而提高了鑄件的低溫性能和鑄件對(duì)使用環(huán)境的適應(yīng)性。
②氬氣的攪拌作用加速了鋼/渣之間的化學(xué)反應(yīng),有利于鋼液的脫硫、脫氧,促進(jìn)鋼液中非金屬雜物的上浮和去除,提高了鋼液溫度和成分的均勻性。
③與普通電弧爐聯(lián)合冶煉,加快了生產(chǎn)周期,提高了合金回收率。
④設(shè)備簡(jiǎn)單、投資較低。
4.使用鋼包精煉爐還需解決如下問(wèn)題
①鋼液溫度下降。由于鋼包精煉爐與普通電弧爐相連操作,在普通電弧爐鋼液氧化完畢向精煉爐出鋼時(shí),鋼液溫度下降,爐子越小,溫降越大。這樣精煉爐需進(jìn)行提溫操作,會(huì)少許增加電耗。
②鋼液倒包會(huì)增加氣體含量,鋼液進(jìn)行爐外精煉后,其鋼液中各類(lèi)氣體含量均有降低。但在鋼液倒包過(guò)程中,易使鋼液吸氣,造成鋼液氣體含量些許增加,目前已有解決辦法。
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