2011年9月份,我公司生產(chǎn)的一臺礦石顎式破碎機在試車時出現(xiàn)了軸承溫度異常的情況:當時氣溫30℃左右,在開機運轉(zhuǎn)的前2個小時內(nèi),兩對軸承的溫度在40-50℃內(nèi),看似正常。繼續(xù)連續(xù)運轉(zhuǎn),其中的一對動顎軸承溫度逐漸緩慢升高,運轉(zhuǎn)4小時左右,溫度升高到60℃以上。運轉(zhuǎn)6小時左右,溫度升高到70℃以上。運轉(zhuǎn)8小時左右,溫度升高到80℃-90℃。而另一對機架軸承的溫度基本維持在60℃左右。由于動顎軸承溫度已經(jīng)超過了產(chǎn)品標準規(guī)定的75℃最高溫度范圍,所以,為了保護動顎軸承不被燒壞,及時停機終止了試車。下面我們介紹礦石顎式破碎機軸承故障分析。
如果是動顎部總成中有零件出現(xiàn)干涉,導(dǎo)致摩擦發(fā)熱,那么,經(jīng)過幾天的磨合,軸承溫升應(yīng)該恢復(fù)正常。但是,實際情況并不是這樣,由此可見,軸承溫度異常升高一定另有原因。
經(jīng)過初步分析,出現(xiàn)這個問題的原因可能有以下幾方面:
(1)軸承質(zhì)量差,原始游隙偏小,沒有達到軸承C3游隙的規(guī)定值,導(dǎo)致安裝后游隙過小,從而引起軸承運轉(zhuǎn)過程中發(fā)熱,溫度逐漸升高。
(2)軸承的軸向定位出現(xiàn)了問題,迷宮環(huán)或軸承壓蓋沒有安裝到位,運轉(zhuǎn)時偏心軸向一側(cè)竄動,從而使軸承的游隙減小,引起軸承發(fā)熱。
(3)動顎軸承孔加工誤差大,同軸度超出允許值,導(dǎo)致兩盤動顎軸承安裝后軸承外圈同軸度誤差較大,導(dǎo)致游隙變小,軸承發(fā)熱。
(4)主軸加工出了問題,主軸兩側(cè)安裝軸承的軸頸同軸度誤差過大,超過了設(shè)計的允許值,這樣,兩端的軸承安裝后內(nèi)圈同軸度誤差過大,導(dǎo)致游隙變小,軸承發(fā)熱。
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